某電廠高加事故疏水調(diào)門后焊口泄漏非停事件分析
某電廠高加事故疏水調(diào)門后焊口泄漏非停事件分析
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法律顧問(wèn):張友全 律師
正文:
某電廠高加事故疏水調(diào)門后焊口泄漏非停事件分析
事件經(jīng)過(guò)
2019 年2月21日,3號(hào)機(jī)組負(fù)荷420MW,高加系統(tǒng)正常投入,疏水逐級(jí)自流。
2 月21日05:07,運(yùn)行人員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)3號(hào)高加正常疏水調(diào)門開(kāi)度由74%升高到100%,總疏水量約280噸/小時(shí)(較對(duì)應(yīng)負(fù)荷高加疏水量高約130噸/小時(shí)),1、2號(hào)高加正常疏水調(diào)門開(kāi)度無(wú)變化,判斷3號(hào)機(jī)組3號(hào)高加泄漏。3號(hào)高加調(diào)門開(kāi)度與疏水流量曲線如下:
注:紅色線為3號(hào)高加正常疏水調(diào)門開(kāi)度,藍(lán)色線為高加疏水流量。
12:35 ,準(zhǔn)備隔離高加進(jìn)行查漏工作。操作前1號(hào)高加水位-27mm,正常疏水調(diào)門開(kāi)度37%,事故疏水調(diào)門開(kāi)度0%。
12:42:10 ,關(guān)1號(hào)高加抽汽電動(dòng)門至70%。
12:42:26 ,開(kāi)1號(hào)高加事故疏水調(diào)整門前電動(dòng)門。
12:42:40 ,1號(hào)高加水位由-27mm開(kāi)始下降。
12:42:43 ,1號(hào)高加事故疏水調(diào)整門反饋至106%,指令為0%(操作員站未給開(kāi)度指令)。
12:42:43 ,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)主機(jī)真空由-99kPa開(kāi)始快速下降。
12:43:22 , DCS軟光子報(bào)大機(jī)真空低-89kPa,備用1號(hào)、3號(hào)真空泵聯(lián)啟,手動(dòng)啟動(dòng)2號(hào)真空泵(正常真空噴射器運(yùn)行,真空泵備用狀態(tài))。
12:44:44 ,關(guān)1號(hào)高加事故疏水調(diào)整門前電動(dòng)門(12:45:15關(guān)到位),真空仍持續(xù)下降,快速降低機(jī)組負(fù)荷,并派人就地檢查。
12:45:20 ,真空下降到-79.7 kPa,汽輪機(jī)跳閘,跳閘首出為“機(jī)組真空低”,MFT聯(lián)鎖動(dòng)作正常。逆功率保護(hù)動(dòng)作聯(lián)跳發(fā)電機(jī),按正常停機(jī)執(zhí)行。
就地檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)高加事故疏水調(diào)整門與手動(dòng)門之間管道焊口處整體斷裂,大量水汽噴出,立即隔絕調(diào)門后手動(dòng)門。
12:56:21 ,調(diào)門后手動(dòng)門關(guān)閉后啟動(dòng)真空泵,重新建立真空。
13:04:05 ,啟B磨等離子點(diǎn)火成功。
13:47:27 ,汽輪機(jī)沖車至3000rpm,具備并網(wǎng)條件。
17:37:26 ,經(jīng)中調(diào)同意后發(fā)電機(jī)重新并網(wǎng)。
二、原因分析
(一)現(xiàn)場(chǎng)情況
1. 系統(tǒng)簡(jiǎn)介
3 號(hào)機(jī)組于2001年12月18日投產(chǎn),截至到2019年02月21日累計(jì)運(yùn)行時(shí)間約12.5萬(wàn)小時(shí)。高加疏水系統(tǒng)正常疏水采取逐級(jí)自流形式,由1號(hào)高加經(jīng)2號(hào)高加進(jìn)入3號(hào)高加后至除氧器。每級(jí)高加均設(shè)置事故疏水,并單獨(dú)進(jìn)入凝汽器。
2. 設(shè)備參數(shù)
1 號(hào)高加事故疏水調(diào)整門為KENT進(jìn)口閥門,規(guī)格:門體接口直徑Ф158mm,調(diào)整門后大小頭與調(diào)整門連接部位尺寸為Ф138mm,壁厚11mm,門后手動(dòng)門為PN10MPa,DN250mm手動(dòng)閘閥。為了治理閥門內(nèi)漏,于2014年1月在6.9米立管處加裝了電動(dòng)閘閥(Z941Y-100 DN250mm),至故障點(diǎn)約30米。
斷裂部位圖片如下:
(二)直接原因
1. 從斷口情況看,由于門體內(nèi)徑(158mm)與大小頭內(nèi)徑(138mm)尺寸不一致,采取插接焊接形式,焊口根部未熔合,焊接質(zhì)量存在嚴(yán)重缺陷。
2. 焊口為基建期間焊接(天津電建),由于焊口質(zhì)量有重大缺陷,根部整圈未熔,存在裂紋源,在運(yùn)行期間不斷擴(kuò)展,疏水調(diào)門打開(kāi),產(chǎn)生水擊,導(dǎo)致斷裂。
(三)間接原因
1. 1 號(hào)高加電動(dòng)門與調(diào)整門距離較遠(yuǎn),閥門打開(kāi)后,系統(tǒng)沖擊力大,管道系統(tǒng)的薄弱點(diǎn)發(fā)生斷裂。
2. 3 號(hào)高加泄漏頻繁,隔離次數(shù)多,造成焊口疲勞,強(qiáng)度下降,也是管道發(fā)生斷裂的原因之一。在3號(hào)機(jī)組大修中,對(duì)3號(hào)高加進(jìn)行更換。
3. 管道振動(dòng)造成1號(hào)高加事故疏水調(diào)門定位器反饋桿斷裂,閥門全開(kāi),是造成焊口斷裂的間接原因。
注:紅色線為凝汽器真空,藍(lán)色線為1號(hào)高加事故疏水調(diào)門開(kāi)度。
三、暴露問(wèn)題
1 、隱患排查不到位,歷經(jīng)多次大小修,管道異形連接焊口問(wèn)題未能及時(shí)排查到位。
2 、金屬監(jiān)督不到位,金屬檢測(cè)方法不全,雖做了著色探傷,但未發(fā)現(xiàn)缺陷,應(yīng)探索其它檢測(cè)方式。
3 、技改方案論證不嚴(yán)謹(jǐn),未能考慮加裝電動(dòng)閥門與調(diào)門距離遠(yuǎn)造成管道沖擊問(wèn)題。
4 、焊接工作過(guò)程管理不到位,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)焊接結(jié)構(gòu)缺陷。
四、防范措施
1 、將調(diào)整門前手動(dòng)門更換為電動(dòng)門,縮短疏水系統(tǒng)的管道距離,減少閥門操作時(shí)對(duì)系統(tǒng)的沖擊。
2 、利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),對(duì)高加疏水閥門存在的同類焊口進(jìn)行割口檢查。
3 、借助科研院、設(shè)備廠家、設(shè)計(jì)院技術(shù)力量,加強(qiáng)技改方案論證工作。
4 、對(duì)高加疏水系統(tǒng)支吊架及焊口進(jìn)行檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理存在的缺陷。
5 、加強(qiáng)金屬監(jiān)督工作,全過(guò)程監(jiān)督焊接質(zhì)量。
6 、加固事故疏水調(diào)門定位器、反饋桿,防止誤動(dòng)。
7 、對(duì)4號(hào)機(jī)組相同設(shè)備進(jìn)行檢查。
五、責(zé)任考核
按照相關(guān)制度進(jìn)行考核(略)。
來(lái)源:電力安全生產(chǎn)
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