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龍門刨床的電氣化改造 龍門刨床的電氣化改造

龍門刨床的電氣化改造

  • 期刊名字:制造技術(shù)與機(jī)床
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  • 論文作者:李傳偉,王常義
  • 作者單位:威海職業(yè)學(xué)院
  • 更新時間:2020-03-23
  • 下載次數(shù):
論文簡介

. Rtinin and Mnence改裝與維修龍門刨床的電氣化改造李傳偉王常義(威海職業(yè)學(xué)院,山東威海264210)摘要:分析了龍門刨床的運動特點, 介紹了利用變頻器結(jié)合PLC對龍門刨床進(jìn)行自動化改造的可行性及實現(xiàn)方法,以提高其加工效率與精度。關(guān)鍵詞:龍門刨床變頻器PLCElectrical Transform on PlanerLI Chuanwei, WANG Changyi( Weihai Professional Technology Institute, Weihai 264210, CHN)Abstract :The paper analyzes the running features of a planer. The feasibility and method of transforming the mo-tion system of a planer to improve the eficiency and precision combining transducer with PLC are presen-ted.Keywords: Planer; Transducer; PLC威海精密機(jī)床附件廠的龍門刨床主要用來加工大1.2龍門刨床的工作特點型工件上的各種平面、斜面和槽,由于使用日久,出現(xiàn)龍門刨床的刨削過程是工件與刨刀作相對運動的精度降低、調(diào)速性差、生產(chǎn)效率低等問題,需要進(jìn)行維過程。為此,工件必須與工作臺一起頻繁地進(jìn)行往復(fù)修及改造??紤]到原有設(shè)備與加工要求調(diào)速比達(dá)到運動,工件的切削加工僅在工作行程中,返回行程是空40: 1以上,可用于刨、銑削,靜差度小于5% ,切削力行程。在切削過程中只有在工作臺由返回行程轉(zhuǎn)到工恒定、平穩(wěn)、沖擊小,刀具切人切出時自動減速,功耗作行程的期間刀架才進(jìn)行一-定量的進(jìn)給。其中,機(jī)床低,安全可靠、易于維護(hù)等要求。因此我們決定采用變的主運動是工作臺縱向往復(fù)運動,而橫梁的上下移動,頻器結(jié)合PLC對其進(jìn)行改造。刀架沿橫梁的左右移動,以及側(cè)刀架在立柱上的上下往復(fù)運動稱作輔助運動。1龍門刨床的結(jié)構(gòu)及工藝要 求1.3龍門創(chuàng)床的運動特點1.1龍門刨床的基本結(jié)構(gòu).3.1 主運動行程以及各階段的工作狀況龍門刨床主要由7部分組成,如圖1所示。其中圖2中L。為工作行程長度,Lg為返回行程長度,床身為箱體型零件,其上有V,,Vg和V分別為慢速切人速度、切削速度和返回速V形導(dǎo)軌。工作臺安放在床度。身上,工作臺下面有斜齒條各時間段的工作狀況如下:與傳動機(jī)構(gòu)齒輪相嚙合,可0~1 :工作臺前進(jìn)起動階段作往復(fù)運動。橫梁用于安裝4 ~h:刀具慢速切人階段垂直刀架,刨削加工時嚴(yán)禁專~ty:加速至穩(wěn)定工作速度階段動作,只在工作臺停止運動顯與~l:穩(wěn)定工作速度階段時才能移動,以調(diào)整刀架高1- 床身:2- -工作自,3模集;4 ~ts :減速退出工作階段度。兩個垂直刀架可沿橫梁立難7刀舞1h反集ts ~o :反接制動到后退工作階段導(dǎo)軌在水平方向,或沿刀架圖1龍門刨床結(jié)構(gòu)圖t。~h :后退穩(wěn)定速度階段本身的滑板導(dǎo)軌在垂直方向h ~1g :后退減速階段作快速移動或工作進(jìn)給。左右側(cè)刀架及進(jìn)給箱可沿立tg ~t:后退反接制動階段柱導(dǎo)軌上下快速移動或自動進(jìn)給。其中慢速切人切出,既可防止因撞擊而崩壞工件133.2007年第8期Rllti ond Maennce改裝與維修3.1控制電路全部工藝過程及聯(lián)鎖、信號、報警由1臺PLC控制,其控制端子功能及接線圖如圖7所示。PLC運行系統(tǒng)故障輸出側(cè)NRUN故障處理T14 VWFINT位置調(diào)整]工作臺后退土CMa<工作狀態(tài);主指動變頻路干Ga44座頭工作][ 橫柔工作][ 創(chuàng)臺工作]mioP快頭控制左側(cè)刀架按鈕11012牛重直刀架控制座頭停止]橫果停止]位置正確左側(cè)刀架控制操上升150M[點動調(diào)整]類下校12H2 Y0p40m刀控制24+0-橫果上升(操作方式-概果下降I 自動垂直刀架重復(fù)進(jìn)刀101 +oo r36-十-橫果夾緊[轉(zhuǎn)自動循環(huán)程序] 單步操作]右側(cè)刀架重復(fù)進(jìn)刀1494 5H231 Y2- 人HH橫梁啟松左側(cè)刀架重復(fù)進(jìn)刀1204創(chuàng)臺停止健頭起動 30P03 COMS~2 20W越位極限N 04A[電磁搶閘AC~220事頭與主拖動聯(lián)鎖CoM4ND_圈7 PLC控制端子功能及接線圖閨8 PLC主程序流程圈為了操作方便,變頻器設(shè)置成外部控制狀態(tài),實現(xiàn)調(diào)速系統(tǒng)主傳動裝機(jī)容量比原來節(jié)省300kW;傳動效遠(yuǎn)控。由A10和A1l按編碼組合為4種運行速度,率提高- -倍;調(diào)速范圍為1: 35;靜差度<3% ;吃刀時A12為點動控制,T17為反轉(zhuǎn)控制,T14為停車控制,進(jìn)線電流為12.2 A,是原來的1/5;可靠性、經(jīng)濟(jì)性都GM1 ~GM4來自光電編碼盤的反饋輸入信號。PLC有很大提高。的X0 ~ X35為操作和工藝控制的輸人信號端,輸出端在整個機(jī)床的改造過程中涉及到了許多測試、調(diào)Y0~Y5控制橫梁升降、刀架進(jìn)給及銑、磨頭用變頻試的問題,在硬件設(shè)備安裝好后又進(jìn)行了許多調(diào)試工器。作。PLC程序的編制綜合考慮了工藝與加工要求的問3.2 PLC 編程軟件流程龍門刨床工作臺的工藝流程由PLC控制主變頻題,變頻器參數(shù)設(shè)置也需考慮具體的加工要求。經(jīng)過器驅(qū)動交流電動機(jī)來實現(xiàn)。刨床工作臺自動、手動進(jìn)如此改造,能大大簡化拖動系統(tǒng),減小維護(hù)工作量,提(退)、點動、換向、速度變換,垂直刀架和左右刀架的高運行可靠性。參考文獻(xiàn)自動進(jìn)給及人工快速移動的控制,橫梁升降和夾緊控1張燕賓. SPWM變頻調(diào)速應(yīng)用技術(shù).北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.制,以及互相的聯(lián)鎖和顯示等功能都由PLC軟件來實2 韓安榮.通用變頻器及其應(yīng)用.北京:機(jī)械工業(yè)出版社2000.現(xiàn)'。前進(jìn)和后退速度及加、減速時間可以任意調(diào)3 常斗南,李全利,張學(xué)武.可編程序控制器原理應(yīng)用試驗.北京:機(jī)械節(jié)。為方便操作,在控制柜面板上裝有床身運動速度工業(yè)出版社,2002.顯示及各種運行指示及報警信號,并且操作箱完全符第一作者:李傳偉,男,1969年生,碩士,高級講合原操作習(xí)慣?,F(xiàn)給出工作臺控制的主程序流程圖如師,從事于電氣自動控制研究與教學(xué),已發(fā)表專業(yè)論文圖8所示。22篇。(編輯呂 伯誠)(收稿日期:2006-11-03)4結(jié)語文章編號:7842與直流發(fā)電機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)相比較,改造后的變頻如果您想發(fā)表對本文的看法,請將文章編號填入讀者見調(diào)查表中的相應(yīng)位置。A刀制是越術(shù)5機(jī)床。135

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