5000 Nm3/h空分的兩種內(nèi)壓縮流程比較
- 期刊名字:低溫與特氣
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- 論文作者:丁傳琪
- 作者單位:中國空分設(shè)備有限公司
- 更新時間:2020-03-23
- 下載次數(shù):次
第31卷第2期低溫與特氣VoL 31. No. 22013年4月Low Temperature and Specialty GasesApr,20135000Nm3/h空分的兩種內(nèi)壓縮流程比較丁傳琪(中國空分設(shè)備有限公司,浙江杭州310051)搞要:空分內(nèi)壓縮流程因其多變性和靈活性而廣泛應(yīng)用于空分領(lǐng)域。以某5000Nm3/h空分項目為例,循序漸進介紹了如何分析產(chǎn)品指標(biāo)和選取合理可行的工藝流程方案,并就兩種內(nèi)壓縮流程組織形式進行了投資、能耗及適用性等多方面的比較,論證今后對于內(nèi)壓縮流程深入研發(fā)的廣闊前景。關(guān)鍵詞:空分;內(nèi)壓縮;能耗;比較中圖分類號:TB652文獻標(biāo)志碼:B文章編號:107-7804(2013)02-0018-04doi:10.3969/ J.Issn.1007-7804.2013.02.006Comparison of Two Kinds of Inner Compression ProcessFor 5000 Nm/h Air Separation PlantDING ChuanqiChina National Air Separation Plant Co, Ltd., Hangzhou 310051, China)Abstract: As its variability and Flexibility, inner compression process is widely used in air separation field. Take a 5000Nm/h air separation plant as an example, introduce how to analyze the product index and how to select the reasonable andfeasible process flow. By comparing the two kinds of inner compression process flow with investment, energy consumptionand application, to demonstrate the necessary of in-depth research and the development prospect of inner compressionKey words: air separation; inner compression; energy consumption; comparison0引言衰1產(chǎn)品規(guī)格近年來,內(nèi)壓縮空分流程以其安全性和產(chǎn)品的Table 1 Products specification多樣性越來越受到冶金及化工企業(yè)的推崇。另一方產(chǎn)品產(chǎn)量純度出界區(qū)壓力面,內(nèi)壓縮流程的組織形式富含變化,在制定技術(shù)氧氣5000Nm3/h≥99.7%O22.5b方案階段往往可根據(jù)用戶的實際需求,包括產(chǎn)品種液氧250kg/h≥97%021.4b類、產(chǎn)品產(chǎn)量、壓力等級等,對常規(guī)內(nèi)壓縮流程組氮氣I8000Nm3/h≥99.0%N25.0bar織形式做出相應(yīng)的優(yōu)化,來尋求最符合用戶產(chǎn)品要求的流程組織,以達到減少投資、節(jié)能降耗的目氮氣Ⅱ2000Nm3/h≤1×10-°024.0bar的。本文將通過一個實例,從最初獲取用戶產(chǎn)品要液氮100kg/h≤1x10022.0bar求開始,分析并選取兩種流程組織形式進行比較,注:1)Nm3/h為標(biāo)準(zhǔn)立方米,無特別注明,壓力均指來共同探討如何選取適合的內(nèi)壓縮流程組織形式。表壓;2)1bar=0.1MPa1要求2分析某5000Nm3/h空分出口項目,用戶產(chǎn)品要求見表1,氧產(chǎn)品要求采用內(nèi)壓縮。產(chǎn)品要求中,氧氣壓力0.25MPa,靠主冷液收稿日期:2013-01407第2期丁傳琪:5000Nm3/h空分的兩種內(nèi)壓縮流程比較氧自增壓已無法達到,需采用液氧泵。兩種氮氣產(chǎn)空氣中飽和含濕量減少,這對于分子篩吸附器的吸品中,200Nm3/h氮氣Ⅱ產(chǎn)品可由下塔頂部抽取附工況是有利的。然而,隨著排壓的提高也將使空壓力氮氣獲得;氮氣產(chǎn)品I可抽取上塔頂部低壓氮壓機能耗增加,這時我們可考慮采用膨脹空氣進下氣經(jīng)氮壓機外壓縮得到。下塔氮純度要求高,氮氣塔的流程組織形式來提高裝置整體的提取率,通過I和液氮產(chǎn)品均取自下塔頂部,要求下塔有較大的降低空壓機排氣量來控制能耗指標(biāo)?;亓鞅?會造成上塔回流液減少,降低上塔回流由此,通過分析得出兩種相對合理且可行的內(nèi)比,影響上塔氧產(chǎn)品提取率。液體產(chǎn)品比例小,所壓縮流程組織:第一種,膨脹空氣進上塔流程;第需冷量相比常規(guī)內(nèi)壓縮流程少,膨脹量不會很大。二種,空壓機一壓到底,膨脹空氣進下塔流程。根據(jù)以上分析結(jié)果,認(rèn)為本裝置雖然上塔回流比會偏小,但總體液體產(chǎn)量少,膨脹量不大,可考3比較慮采用膨脹空氣進上塔流程,充分利用上塔精餾潛力。另外,采用膨脹空氣進上塔流程,將減少內(nèi)壓縮流程中增壓機的排氣量,相比常規(guī)增壓機中抽膨3.1流程比較膨脹空氣進上塔流程:出分子篩純化系統(tǒng)的空脹空氣進下塔流程能耗會有明顯降低。換一個思路分析,本裝置氧氣產(chǎn)品壓力低,只有0.25MPa氣除去用作儀表空氣部分外,其余分三路:第一路空氣直接進入主換熱器,被返流出來的氣體冷卻接與其換熱的高壓空氣壓力估計也在幾MPa左右,a左石,近露點抽出,直接進下塔參與精餾;第二路空氣進如果釆用增壓機增壓,則需1級或2級葉輪的增壓入空氣增壓機組增壓后進入主換熱器,被液化后節(jié)機,設(shè)備投資將增加。這時我們想到能否取消增壓機,而采用空壓機多加一級葉輪將原料空氣一壓到流進下塔參與精餾;第三路空氣進入增壓透平膨脹機增壓,經(jīng)主換熱器冷卻至一定溫度后去膨脹機膨底的方式來簡化流程。另外,空壓機排壓的提高使脹,膨脹后進上塔參與精餾。GN2PGN2PGODK1ATC1圖1膨脹空氣進上塔流程ig 1 Process of expanded air feed to low pressure column空壓機一壓到底,膨脹空氣進下塔流程:出分出來的氣體冷卻接近露點抽出,經(jīng)節(jié)流進下塔參與子篩純化系統(tǒng)的空氣除去用作儀表空氣部分外,其精餾;第二路空氣進入空氣膨脹機增壓端增壓,進余分三路:第一路空氣直接進入主換熱器,被返流主換熱器被液化后節(jié)流進下塔參與精餾;第三路低溫與特氣第31卷空氣經(jīng)主換熱器冷卻至一定溫度后進入膨脹機膨脹端膨脹,膨脹后進下塔參與精餾。GN2NC PGN2C2C1LO2 LN2圖2膨脹空氣進下塔流程Fig. 2 Process of expanded air feed to pressure column3.2主要配套機組比較表4透平膨脹機組表2主空壓機(包含儀表氣及各種損失)Table 4 Eion turbineTable 2 Main air compressor(inclthe instrument air and the loss項目膨脹空氣空壓機一壓到底,進上塔膨脹空氣進下塔膨漲空氣空壓機一壓到底項目膨脹端流量14000”進上塔膨脹空氣進下塔進/排氣壓力/MPa(A)0.749/0.1451.010/0.572進氣壓力/MPa(A)0.098進氣溫度進氣溫度/℃排氣量/Nm3h28700增壓端流量8000排氣壓力/MPa(A)1.07軸功率/kW進排氣壓力/MPa(A)0.5840.7791.05/1.245冷卻水量/m3h1~182~222油泵軸功率/kW3.63.8表3增壓機卻水量/m3,hTable 3 Booster air compressor3.3能耗比較項目膨脹空氣空壓機一壓到底,表5能耗比較進上塔膨脹空氣進下塔Table 5 Comparison of energy consumption進氣壓力/MPa(A)0.584躑脹空氣空壓機一壓到底項目進氣溫度℃進上塔膨脹空氣進下塔排氣量/Nm3h終端電耗/kW3724排氣壓力/MPa(A)能耗指標(biāo)/kW·Nm-30.2550排氣溫度/℃這里的能耗指軟件計算所得的裝置終端電機功軸功率/kW率消耗(包括氮壓機功耗),能耗指標(biāo)指制取單位冷卻水量/m3h1標(biāo)準(zhǔn)立方米氧、氮產(chǎn)品(包括液體產(chǎn)品,液體產(chǎn)第2期丁傳琪:5000Nm3/h空分的兩種內(nèi)壓縮流程比較品按3倍氣體產(chǎn)品折算)所需能耗,比較結(jié)果如現(xiàn),采用此流程組織的能耗指標(biāo)要高于膨脹空氣進表5上塔流程,即使當(dāng)液氮產(chǎn)量提至350kg/h時,其單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)約為02456kW/Nm3,依然比4結(jié)論膨脹空氣進上塔流程要高出約4%??傊?無論采用哪種流程組織形式都必須對各自流程的優(yōu)缺點做出全面充分的考量,最終還是要通過詳細(xì)的流程計算以及各項數(shù)據(jù)的比較,我依據(jù)用戶的實際需求和操作習(xí)慣來選取最適合的流們可以發(fā)現(xiàn),上述兩種流程組織形式都有著各自的程。本文通過舉以上這個例子,也正是想表明這一特點。點。目前,內(nèi)壓縮流程在空分工藝中的運用已十分膨脹空氣進上塔流程:從比較中可以看出,此廣泛,各個行業(yè)廠家對此也有著各自不同的理解流程能耗指標(biāo)較膨脹空氣進下塔流程低約75%正是由于內(nèi)壓縮流程的靈活性與多變性,才更需要運行成本較低,但從設(shè)備投資上來看,需多增加一我們對此有更深刻的認(rèn)識,只有通過多優(yōu)化多比較臺小增壓機,投資成本略高。另外,從空壓機排氣才能找到最合適的流程組織。除了常規(guī)的內(nèi)壓縮流量的比較中可以發(fā)現(xiàn),采用膨脹空氣進上塔流程程之外,若液體產(chǎn)量所占比例很少,可考慮膨脹空裝置的氧提取率偏低,只有9%左右。還有一點氣進上塔流程;若液體產(chǎn)量所占比例很大,可考慮需要指出的是,采用膨脹空氣進上塔流程,上塔的空氣循環(huán)或氮氣循環(huán)流程,有時我們甚至采用雙膨回流比已接近下限,故工況調(diào)節(jié)范圍相對較窄,液脹機流程;若下塔抽取較多壓力氮氣、液氮產(chǎn)品或體產(chǎn)品的產(chǎn)量難以加大,上塔精餾效果對工況的變氮純度要求很高時,往往采用膨脹空氣進下塔流程化于十分敏感?!?而這些流程各自又有著諸多的變化,這些都空壓機一壓到底,膨脹空氣進下塔流程:通過需要我們在今后的流程開發(fā)設(shè)計中進一步探討。流程的優(yōu)化,取消了獨立的增壓機,采用多一級葉輪的空壓機來替代。從流程組織上來看,工藝流程參考文獻得到進一步簡化,機組間的配管將十分簡便。從設(shè)(1]李化治.制氧技術(shù)[M].2版.北京:冶金工業(yè)出版?zhèn)渫顿Y上看,目前國產(chǎn)空壓機制造工藝成熟,運行社,2009性能穩(wěn)定,價格上與同時購置空壓機、增壓機兩臺[2]湯學(xué)忠,顧福民.新編制氧工問答[G].北京:冶金機組相比有明顯優(yōu)勢。另外,采用膨脹空氣進下塔工業(yè)出版社,2004流程,空壓機排氣量較膨脹空氣進上塔流程減少約2100Nm/h,裝置氧提取率已達9%以上,且上作者簡介:塔回流比能夠得到充分保證,工況變負(fù)荷能力強,丁傳琪(1982),男,副主任設(shè)計師,2005年畢業(yè)于液體產(chǎn)品尤其是液氮產(chǎn)品產(chǎn)量有較大的調(diào)節(jié)空間。浙江大學(xué)過程裝備與控制工程專業(yè),現(xiàn)在中國空分設(shè)備有經(jīng)流程計算,在其他產(chǎn)品產(chǎn)量不變的情況下,液氮限公司設(shè)計開發(fā)部從事空分設(shè)計工作。產(chǎn)量最大能達到約350kg/h。但是,通過比較也發(fā)林德欲在華新建6套空分裴置林德公司計劃在銀川市為神華寧夏煤業(yè)集團將供應(yīng)400萬va的CTL裝置。該CT項目是全和神華物資集團新建6套空氣分離裝置。神華寧球最大的此類項目之一。林德公司將負(fù)責(zé)包括設(shè)夏煤業(yè)集團是中國最大的煤化工公司神華集團的計、機械和設(shè)備的供應(yīng)、現(xiàn)場的監(jiān)督服務(wù)、冷卻子公司。這6套空氣分離裝置將向神華寧煤位于箱的交鑰匙以及培訓(xùn)等。這些裝置按計劃將在寧東能源化工基地的煤制油(CT)工廠供應(yīng)氧2015年建成投用氣,每套的設(shè)計能力約為10萬m3/h,所產(chǎn)氧氣
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