付煤公司選煤廠煤泥水系統(tǒng)改造
- 期刊名字:煤
- 文件大?。?31kb
- 論文作者:劉兆雪,徐偉同,袁季文,邵珠華
- 作者單位:棗礦集團(tuán)
- 更新時(shí)間:2020-09-18
- 下載次數(shù):次
煤總第94期付煤公司選煤廠煤泥水系統(tǒng)改造劉兆雪,徐偉同,袁季文,邵珠華(棗礦集團(tuán)付村煤業(yè)公司,山東微山277605)摘要:介紹付煤公司選煤廠煤泥水系統(tǒng)。通過(guò)技術(shù)改造,有效解決了原系統(tǒng)存在的問(wèn)題,提高了原煤處理能力,取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。關(guān)鍵詞:煤泥水管路堵塞;技術(shù)改造;經(jīng)濟(jì)效益中圖分類(lèi)號(hào): TD946.21文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: B文章編號(hào): 1005 - 2798 ( 2007 ) 08 - 0030- 02付煤公司選煤廠,2001年投產(chǎn),原設(shè)計(jì)能力癱瘓, 嚴(yán)重制約生產(chǎn)。120萬(wàn)t。2005年, 由粗精煤重介改為原煤全重介系2)因漿液閥閘板開(kāi)度小, 管內(nèi)壓力大,煤泥.統(tǒng),人洗能力達(dá)240萬(wàn)t。采用跳汰一浮選和重介- -顆粒流速加快,閘板的直口處被顆粒沖刷磨損,浮浮選聯(lián)合流程。選后產(chǎn)品主要有: 1*精煤,灰分選人料流量得不到控制,使精礦池液位升高,浮選As<8%,為優(yōu)質(zhì)煉焦煤,供本省及南方各大鋼廠、焦被迫停車(chē);等精礦池液位下降浮選才能開(kāi)車(chē)?;瘡S等,還遠(yuǎn)銷(xiāo)日本、韓國(guó)等。3)煤泥水 系統(tǒng)內(nèi)超顆粒原因是:煤泥弧形篩篩孔是0.75 mm,經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間磨損,篩孔增大;同1煤泥水 系統(tǒng)存在的問(wèn)題時(shí),洗混篩、矸石篩篩板漏料,隨篩下水直接進(jìn)入1)煤泥水系統(tǒng)采用濃縮浮選, 浮選人料管路煤泥濃縮機(jī)內(nèi)。是D425 mm的鋼管,經(jīng)常發(fā)生煤泥堵塞現(xiàn)象,造成對(duì)洗混篩、矸石篩篩下物取樣進(jìn)行篩分試驗(yàn)和煤泥水系統(tǒng)癱瘓,嚴(yán)重制約生產(chǎn)?;曳只?yàn)。發(fā)現(xiàn),對(duì)于洗混篩下物,粒度>0.5 mm2)電 動(dòng)漿液閥閘板磨損嚴(yán)重,每3個(gè)月需更占3.2%,其灰分29.35%;矸石篩 下物,粒度>0.5 mm換一次。占4.12%,灰分49.35%,二者都為高灰物質(zhì)。進(jìn)入3)浮選人料中+0.5 mm物料占30%以上。浮選系統(tǒng)后,對(duì)管道、浮選機(jī)葉輪及定子磨損嚴(yán)4)加壓過(guò)濾機(jī)電氣設(shè)備配置較低,機(jī)械故障重,同時(shí)也影響浮選人料的礦化效果。率高,倉(cāng)內(nèi)壓力低,濾餅水分較高;濾餅脫落率較4)加壓過(guò)濾機(jī)采用聚氨脂濾板,質(zhì)地脆,不低,處理能力低。耐磨,質(zhì)量較重。濾液管采用不銹鋼濾管,使用壽5)空氣壓縮機(jī)的壓力低,且故障率較高。命僅一年。因?yàn)V板不耐磨,長(zhǎng)時(shí)間使用出現(xiàn)較大孔洞,對(duì)濾布損害大,造成嚴(yán)重跑風(fēng);又因?yàn)V液管固2原因分析定在主軸上,磨漏后不易發(fā)現(xiàn),也造成嚴(yán)重跑風(fēng)。1)浮選人料泵是: 200Lz- -700、 Q=512 m'/h,5) L5.5- -55/4.5型空氣壓縮機(jī)為曲柄連桿機(jī)H=47.5m,電機(jī)P=132 kW。浮選機(jī)為XJX- -TA12構(gòu),兩級(jí)壓縮,壓縮空氣壓力低,閥件損壞率高。型,兩組,每組小時(shí)處理煤泥水能力為360 m',而加3改造方案及效果壓過(guò)濾機(jī)處理精礦(按300 g/L計(jì)算)能力為77.37m'。開(kāi)兩臺(tái)浮選機(jī),按泵的最大流量512 m'/h、1)首 先考慮煤泥水人料泵的揚(yáng)程及流量選浮選抽出率75%計(jì),浮出的精礦量為512 m'/hx擇。 浮選機(jī)在主廠房標(biāo)高17.8 m處。根據(jù)加壓過(guò)濾0.75=384 m'h。這與加壓過(guò)濾機(jī)的處理能力相差太機(jī)的浮選機(jī)處理能力計(jì)算,2002年, 將人料泵改造大。因此,為保證浮出的煤泥量與排出的干煤泥量100LZ- -45J型,流量180 m'/h,揚(yáng)程39 m,電機(jī)功率相平衡,浮選司機(jī)只能靠關(guān)小浮選人料閥門(mén)來(lái)控制75 kW。經(jīng)過(guò)幾年使用,人料管路從沒(méi)有發(fā)生堵塞浮出的精礦量。由于泵的揚(yáng)程為47.5 m,閥門(mén)被關(guān)現(xiàn)象,且浮選也達(dá)到最佳效果。小后,管道內(nèi)壓力增高,部分顆粒沉積于管道底中國(guó)煤化工變,使管道內(nèi)壓力層,煤泥水管路漸漸被煤泥堵塞,造成煤泥水系統(tǒng)大大MHCNMHG度也可隨意調(diào)節(jié),收稿日期: 2007-07-1630作者簡(jiǎn)介:劉兆雪(1968-),男,山東成武人,工程師,現(xiàn)在選煤廠從事技術(shù)管理工作。2007年8月劉兆雪等:付煤公司選煤廠煤泥水系統(tǒng)改造第16寒第8期且煤泥水對(duì)閘板的沖刷力降低,電動(dòng)漿液閥的使用表2技術(shù)改造項(xiàng)目壽命也由當(dāng)初的3個(gè)月延長(zhǎng)到半年以上。序號(hào)技改項(xiàng)目改前改后聚氨脂濾板,質(zhì)地不銹鋼濾板,質(zhì)量較輕,3) 在煤泥篩前加一-個(gè)FX350- -CJ x 4型水力旋濾扇材質(zhì)脆, 不耐磨,使用耐磨不變形,體積小,檢壽命短,質(zhì)量較重修更換方便流器組,替代煤泥弧形篩。其分級(jí)粒度為0.1 ~ 0.5濾液管不銹鋼濾管, 無(wú)耐不銹鋼濾管,內(nèi)有耐磨mm,為實(shí)現(xiàn)粗煤泥回收起關(guān)鍵作用;同時(shí),也極磨村,使用壽命為村, 使用壽命2年以上大降低了入浮濃度中超顆粒現(xiàn)象。煤泥弧形篩篩下3 集控系統(tǒng)原PIC系統(tǒng)可編程 采用AB公司生產(chǎn)的PLC軟水與水力旋流器溢流粒度對(duì)比見(jiàn)表1。序、繼電器、操作件系統(tǒng),運(yùn)行平穩(wěn),故障系統(tǒng)故障率高,運(yùn)率低。更換了中間繼電器表1 粒度對(duì)比行可靠性較低(采用進(jìn)口元件)兩組,分級(jí)粒度/mm弧形篩產(chǎn)率/% .水力旋流器產(chǎn)率/%更換了組態(tài)軟件、編程軟+0.525.44.4件及操作系統(tǒng)74.695.64內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)倉(cāng)無(wú)監(jiān)控系統(tǒng)安裝 了倉(cāng)內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng),能:及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)內(nèi)濾板及濾布由表2看出,通過(guò)技術(shù)改造, +0.5 mm顆粒進(jìn)入的損壞情況以及刮板機(jī)的煤泥水系統(tǒng)的含量大大減少,提高煤泥回收率,減運(yùn)行狀況等少浮選藥劑用量,增加了經(jīng)濟(jì)效益。/kW●h=90.28萬(wàn)。4)將洗混篩、矸石篩篩下水管路改到尾礦管2)電動(dòng)漿液 閥DN300 mm,價(jià)格為1.2萬(wàn)元,路,直接進(jìn)人尾煤泥水系統(tǒng),用壓濾機(jī)處理。大大改前5年要用20臺(tái);改后,5年用10臺(tái); 5年節(jié)省費(fèi)改善浮選機(jī)人料粒度組成,減少浮選藥劑用量,提用: 10x 1.2萬(wàn)元/臺(tái)=12萬(wàn)元。高浮選效果及浮選抽出率,增加了精煤回收率。3)由 于加壓過(guò)濾機(jī)處理能力增加,原煤人洗5) 2005年, 與萊蕪煤機(jī)廠第2次合作,對(duì)加能力也由380 th增加到450 th,精煤產(chǎn)量每小時(shí)可壓過(guò)濾機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造。改造項(xiàng)目見(jiàn)表2。增加: 70x 70% (回收率按70%計(jì)) =49 t。按當(dāng)前加壓過(guò)濾機(jī)改造后,倉(cāng)內(nèi)壓力升高,使濾餅水的精煤價(jià)格720元/t、原煤520元/計(jì)算,每開(kāi)車(chē)1 h,分大大降低,不僅節(jié)約大量資金,而且減少商品煤可創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益: (720- -520)元/t x 49=9 800元,年增效的虧噸現(xiàn)象;同時(shí)也增加了人洗量。益560萬(wàn)元。加強(qiáng)煤泥水系統(tǒng)的管理,不僅關(guān)系到洗煤廠的4經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也是對(duì)周?chē)h(huán)境的1) 人料泵改前,電機(jī)功率132 kW,改后保護(hù);通過(guò)技術(shù)改造,逐步完善工藝系統(tǒng),減少不為75 kW。從2002年5月計(jì)算,每天浮選開(kāi)車(chē)按16必要的經(jīng)濟(jì)和能源損失,才能使全廠的生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)h、工業(yè)用電按0.55元/kW●h計(jì)算,5年來(lái)共節(jié)約人一個(gè)良性循環(huán)。電費(fèi): ( 132- -75) kWx 16x30x 12x5x 0.55元[責(zé)任編輯:李月成]1.............................................(上接第29頁(yè))實(shí)際分選密度提高,矸石帶煤量明顯減少。執(zhí)行器。1) 采用中煤弧形篩加分流后,矸石帶煤量由原煤的4.4%減到1.8%左右(見(jiàn)表4)。中華4帽情表4加裝中煤弧形篩后的效果分流執(zhí)行高密度/ (g.m°)占全樣r/%灰分AJ%占全樣1% 灰分A/%口-1.501.5-1.61.6~1.81.6244.471.9845.28煤泥0.8473.273.5776.28+1.897.5485.184.4584.30總計(jì)100.083.24圖1改前局部設(shè)備流程圖圖2改后局部設(shè)備流程圖2)全年增加中煤量為:2)通過(guò)中煤分流執(zhí)行器來(lái)調(diào)節(jié)分流量, 減少220x 30%x (4.4%-1.8%) x 100%=1.716萬(wàn)t二段懸浮液中高灰細(xì)泥含量,提高旋流器二段的實(shí)3)全年增加經(jīng)濟(jì)效益為:際分選密度。操作靈活、方便、快捷、簡(jiǎn)單。中國(guó)煤化工3.2效果HHCNMHG20萬(wàn)t、矸石產(chǎn)率解決了旋流器二段煤泥含量無(wú)法合理調(diào)節(jié)的問(wèn)30%、增加時(shí)同從萬(wàn)干床妝civ/ut計(jì)算)。題,而且使二段懸浮液煤泥含量減少,粘度降低,[責(zé)任編輯:王玉梅]31
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