部件連接的優(yōu)化設(shè)計
- 期刊名字:精密制造與自動化
- 文件大?。?86kb
- 論文作者:賀衛(wèi)珍
- 作者單位:陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院校辦工廠
- 更新時間:2020-09-29
- 下載次數(shù):次
精密制造與自動化2012年第1期銷連接定位結(jié)構(gòu)比較簡單,定位精度較高,有自動對中作用,加工與裝配較容易,可以進行多次水日檢的項目示意圖允差值實測位備注裝拆,所以應(yīng)用較廣。要保證相配的兩連接件銷孔中心重合,一般采用配鉆、配鉸的方法,以保證孔內(nèi)圓磨頭在100線對工作的精度和可靠的對中心以及二次拆裝時的定位精臺移動(在00151.度,還應(yīng)保證其相互接觸點應(yīng)大于70%。若采用劃G1s內(nèi))的平行度”線定位并分別加工的方法,并不能滿足要求。圓錐銷的錐度有1:20與1:50 兩種,注意到1:20的錐銷比1:50的錐銷容易松動,特別在受到振動時,1:50的錐度有可靠的自鎖性,在進行多次裝拆后,對連接的緊固性和定位精度影響較小。此結(jié)構(gòu)是在機床各圖2 G15 檢驗精度部件組裝好后,在總裝時做精度,用1:50的2個φ8定位銷定位,由4個T型螺栓固定在砂輪架體殼上, .砂輪架體殼內(nèi)圓磨具體殼孔軸線對工作臺移動的平行度為立柱0.015 mm/100 mm,這樣可以保證內(nèi)圓磨具主軸單元在裝入體殼孔后工件內(nèi)孔的磨削要求。從圖2工作臺(合格證G15精度)中可以看出,要在內(nèi)圓磨具體殼(簡稱上體殼).上將定位孔與機床砂輪架體殼(簡廣稱下體殼)。上的2個φ8錐銷孔進行配鉆鉸時,需用螺栓先將.上體殼固定在磨頭體殼上,測量好精度后再以2個φ8 錐銷孔為基準,在下體殼上進行定位;松開螺栓后,卸下上體殼,再在下體殼上以原定位孔為基準鉆2個φ8錐銷孔底孔,然后進行鉸孔。由于受安裝位置的限制,依靠人工來保證砂輪體殼面鉆孔的垂直度以及位置度比較困難,因此特做了專鉆用固定手提電鉆的夾具。將電鉆固定于工作臺面上,通過工作臺的縱向進給運動以及立柱的垂直運動,來進行定位孔的定位:通過后滑板的橫向進給運動來保證鉆孔的深度,以防鉆孔深度控制不好,鉆穿砂輪架體殼,出現(xiàn)漏油事故。通過以上三個運動,來完成定位和鉆孔過程,如圖3所示。操作過程是很費時和困難的,1) 鉆定位孔時,需要配做定圖3 電鉆部件安裝示意圖位孔,要求較高,電鉆上下、左右位置需要手搖縱向和垂直進給手輪進行控制: 2)鉆孔時,電鉆與下體2連接定位結(jié)構(gòu)的優(yōu)化殼的垂直度不容易準確掌握,需要找正位置,將電為了提高效率,對連接定位結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,如鉆正確安裝到工作臺上的專用夾具上; 3)鉸孔時,對圖4、圖5所示。首先在內(nèi)圓磨具體殼安裝面上加鉸刀鉸削質(zhì)量有要求,接觸面積應(yīng)該達到70% (-工一個鍵槽,然后裝上兩個定位鍵;為了保證側(cè)面般很難達到); 4)按標準選用8x40/ J41-1 (機械定位直線性,采用的跨距應(yīng)盡量的大,以鍵的下側(cè)部標準)的1:50錐度的錐銷,以保證自鎖性。當鉸面與砂輪架上的T形槽中的直槽下側(cè)面進行配刮定削完畢后,再對錐銷及錐銷孔進行單配,以達到70%位,再進行連接壓緊,由此提高效率,方便拆裝。刮的接觸精度。削工藝的特點是中手切削景小用此切削力小, 熱中國煤化工TYHCNMHG58賀衛(wèi)珍部件 連接的優(yōu)化設(shè)計.zzzzz代=太開中-φ50H7 (O用2-95-18612/-+-內(nèi)觀磨幾定位銷 妙輪架體光0.03可圖5部件安裝圖圖4內(nèi)圓磨具體殼優(yōu)化圖度不大,減少了夾具的使用,降低了生產(chǎn)成本,大量產(chǎn)生少:同時也無須用大的夾緊力來裝夾工件,因大提高了工作效率,達到了事半功倍的效果。操作為裝夾變形也小,所以采用刮削可以提高工件的精方法改進后,生產(chǎn)機床已近千余臺,生產(chǎn)現(xiàn)場和用度,改善工件的表面粗糙度和提高接觸剛度。刮削戶回訪反映都很好??梢钥闯鲇行┕潭ǖ哪J讲皇枪に囉捎谟镁吆唵危皇芄ぜ螤钗恢眉霸O(shè)備條件不可以改變的,要大膽地在工作中發(fā)現(xiàn)問題,并分的限制,便于靈活應(yīng)用,因此在機床裝配或修理中析和解決問題,以實現(xiàn)降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效是獲得部件高精度接觸定位的工藝方法。這臺機床率的愿望。需要刮削的面積為10 mmX 158 mm,工作量不大,工作效率高,操作工人反映很好。.參考文獻[1] 王啟 平.機械制造工藝學(xué)[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大3結(jié)語學(xué)出版社, 1993.本部件連接的定位部分,刮削量很少,勞動強[2] 凌武寶. 可拆卸連接設(shè)計與應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社, 2006.(上接第40頁)件,性能要求全部滿足。據(jù)后來的統(tǒng)計報告,每天生產(chǎn)動化生產(chǎn),未能節(jié)省勞動力和成本,因此還需要在以的產(chǎn)品中不合格率為千分之一。后的生產(chǎn)過程中不斷進行改進。4結(jié)語這種機械結(jié)構(gòu)的設(shè)計,方便地解決了干凈空氣管[1] 王兆義. 可編程控制器教程[M].北京:機械工業(yè)出版的直徑控制問題,通過調(diào)節(jié)氣缸的伸縮行程,可以很社, 2004.方便的改變卡箍裝配后管子的直徑。通過對機械結(jié)構(gòu)[2] 張州, 劉廣瑞,杜大軍.基于PLC控制的啟動機械手系控制要求的分析,借助于歐姆龍PLC配套的編程軟件,統(tǒng)[].機械產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新, 2004(3): 30-37.實現(xiàn)了對管子直徑的半自動控制,解決了產(chǎn)品直徑大[3] 鮑燕偉, 吳玉蘭.一種通用啟動機械手的控制設(shè)計[J].小波動問題。利用歐姆龍PLC設(shè)計出的控制系統(tǒng)具有機床與液壓,2006(9): 1S4-168.可靠性高,抗干擾能力強,設(shè)備占用空間小、使用和[4] 許鵬程,劉朧,卞齊臭. 質(zhì)量管理在現(xiàn)代制造企業(yè)的應(yīng)維護簡單等特點,解決了人工經(jīng)驗控制過程中存在的問用研究[J].精密制造與自動化, 2010(1):47-48.題,使產(chǎn)品的不合格率大大降低,幾乎為零,同時也減[5] 王侃夫. 機床數(shù)控技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:機械工業(yè)出版輕了操作工的勞動強度。不足之處在于未能實現(xiàn)全自社,2004.中國煤化工MYHCNMH G59
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