循環(huán)水泵電機振動診斷分析與處理
- 期刊名字:城市建設理論研究(電子版)
- 文件大?。?09kb
- 論文作者:張永福
- 作者單位:珠江電廠
- 更新時間:2020-07-10
- 下載次數(shù):次
循環(huán)水泵電機振動診斷分析與處理張永福(珠江電廠廣東 廣州511400)商要:本文通過對調(diào)峰燃氣電廠-循環(huán)水泵電動機的狀態(tài)監(jiān)測、診斷分析和檢查處理,診斷出轉(zhuǎn)子不平衡和轉(zhuǎn)軸彎曲是循環(huán)水泵電動機振動偏大的主要原因,并進一-步 總結(jié)出轉(zhuǎn)子校動平衡時沒有帶上推力頭一-起進行是造成轉(zhuǎn)子不平衡的原因,從而為消除這類故障提供了技術依據(jù)。關鍵詞:循環(huán)水泵電動機;振動;狀態(tài)監(jiān)測;故障診斷;處理循環(huán)水泵電動機是發(fā)電廠的重要輔機設6.27 .408)6206.29227312備,XX廠- -期工程共4臺,其是否能夠正常運_7.636 98 9318行,直接影響到發(fā)電機組的安全穩(wěn)定運行,安9.23_26全運行意義非常重要。自投產(chǎn)以來,發(fā)現(xiàn)#1循11.20_30_3291811.2918 16 535010泵電動機的振動值一直 偏高,接近最大允許值12.0944420.08mm,并且伴有0.015mm左右的變化值。經(jīng)3、根據(jù) 跟蹤測試各測點的振動數(shù)據(jù),作出振過長時間的跟蹤監(jiān)測,運行5個月,發(fā)現(xiàn)#1循環(huán)水泵電動機的振動有較快向.上發(fā)展的趨勢,加強對該電機的振動情況進行狀態(tài)監(jiān)測和-1分析處理。一、 監(jiān)測方案#1循環(huán)水泵電動機為立式結(jié)構,通過推8.2 6.287 6.29 7.6 9.21 1.22 11.28 12力瓦承受電動機轉(zhuǎn)子和水泵轉(zhuǎn)子的重量,泵體動趨勢圖(見圖2)。與懸空支承的管道相連,故振動從下往.上呈逐圖2各測點振動趨勢圖漸變大趨勢,且容易受到相關設備的影響,所四、診斷分析以,確定采用邊跟蹤測試邊診斷處理的監(jiān)測方1、3月22日,帶負載試轉(zhuǎn)的該電動機,發(fā)現(xiàn)其法,重點放在監(jiān)測該電動機上端振動的變化。上端振值仍然偏大,在0.08mm范圍內(nèi)波動,經(jīng)二、電機技術參數(shù)和測點布置過三個月的運行后,上升至0.11mm左右,大大1、電機技術參數(shù)1↓2A地超出了廠家設定的最大允許值0.085mm。考H#1循環(huán)水泵電.2V1慮到立式電動機離地越高振動越大,上 端軸承動機型號最容易受到振動的影響,故停機檢查,發(fā)現(xiàn)其YSKL-900- 12/1430有明顯的走單邊現(xiàn)象,即一側(cè)軸承內(nèi)圈磨損。,功率900KW,閣更換該軸承后,該電動機上端振動- -度下降到定電壓6kV,額定轉(zhuǎn)0.070 mm左右,但一個月后又上升至0. 088mm速495R/min。左右,這說明轉(zhuǎn)子上端部分有可能存在彎曲現(xiàn)_1V42、測點分布電機的測點分2、9月22日,利用#1機組小修機會,空載試布見圖1。取該電機圖 1測點示意圖轉(zhuǎn)該電動機,上端振值基本 穩(wěn)定在0. 07mm,約上、下端軸承位置互相垂直的兩個方向和軸向為7月6日帶負荷運行時振值的71%,這說明振共五個點作為監(jiān)測點動主要由電動機部分引起。試轉(zhuǎn)時還發(fā)現(xiàn)上端三、振動監(jiān)測數(shù)據(jù):振值的波動變得很小,可見振值的波動主要是1、經(jīng)過近1年的監(jiān)測,測試出各個時期各測點受到管道振動的影響。的振動數(shù)值(見表1)。3、考慮小修后該電機的振動仍有向上發(fā)展的趨表1各測點振動數(shù)值表勢,11 月20日,在負載運行的狀態(tài)下,利用頻譜分析數(shù)據(jù)平集器平售運中動機的振動信振動值各測點振動幅度(μ m)號進行頻譜分中國煤化工2H 測點時間1V2H_22A3.22221714 ]的1倍轉(zhuǎn)速頻YHCNMHG同時存在少量的2、4、5倍轉(zhuǎn)速頻率的諧波頻率,此測量部位BCD特征表明電動機可能發(fā)生如下故障: A、轉(zhuǎn)子不基準點兩端中心孔0.010.100.050.04平衡,B、轉(zhuǎn)軸彎曲,C、機座松動。頻譜圖中| B、D(處理前)」 0.090.00 0.01 0.00還出現(xiàn)保持架故障特征頻率FTFr≌0.4N(L軸的B、D(處理后) 0.010.00 0.010.00轉(zhuǎn)速) =200 R/min,這主要是因為軸承容易受到2、在修理好轉(zhuǎn)子A部位的基礎上,以A、D部徑向沖擊,激發(fā)出保持架的故障特征頻率,實位為基準,重校轉(zhuǎn)子動平衡。轉(zhuǎn)子動平衡校驗際上檢查保持架未發(fā)現(xiàn)異常。4、檢查機座各緊固螺絲,沒有發(fā)現(xiàn)松動現(xiàn)象, .前后進行了兩次,第一次未在B部位裝上軸承推力頭校驗,只改變兩端原平衡塊所在位置,基礎也沒有發(fā)現(xiàn)異常。綜上所述判斷,轉(zhuǎn)子不平衡和轉(zhuǎn)軸彎曲是振動將轉(zhuǎn)子不平衡量校驗至合格范圍內(nèi),結(jié)果空載試轉(zhuǎn)時測試振值比處理前還大,達到0.088mm偏大的主要原因。以上。第二次裝上軸承推力頭校驗,發(fā)現(xiàn)B側(cè)殘余不平衡量又變得不合格,經(jīng)重新調(diào)整兩端平衡塊所在位置后,再次測試該電機空、負載試轉(zhuǎn)時,振值均大大改善,下降至0.053mm左右。之后經(jīng)過1個多月的跟蹤監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)該電機振動顯下降趨勢,基本穩(wěn)定在0.044mm左右(動平衡量校驗情況見表3)。,F表3轉(zhuǎn)子動平衡校驗情況位置校驗前校驗后2000co 40000項目。B側(cè)D側(cè)B側(cè)D側(cè)圖3電動機 2H測點振動頻譜圖第殘余不平衡量26182.02.5五、檢查處理(g:mm)根據(jù)診斷結(jié)果,我們決定對該電動機進行次|顯示角度(°C)2208()0解體檢查處理,在轉(zhuǎn)子校動平衡之前,為確認16.22.6| 2.82.4轉(zhuǎn)軸是否彎曲,先校驗上端軸承位的同心度。(gmm )1、拆卸兩端軸承和推次顯示角度(°C)190| 100| 230340力軸承的推力頭,清六、結(jié)束論洗干凈轉(zhuǎn)子,以轉(zhuǎn)子1、通過半年多的跟蹤監(jiān)測和診斷處理,電動兩端中心孔為基準,機的振動由最大時0. llmm降至0.044mm,基本用百分表逐點測量各消除了振源,恢復到良好的運行狀態(tài)下。部位跳動量,測量部2、轉(zhuǎn)子不動平衡的原因是因為轉(zhuǎn)子在校驗動平位見圖4 (A-上端軸衡時忽略了作為附件的軸承推力頭,理論上圓承位,B- -推力軸承位柱體的加工件,是不用校驗動平衡的,但其通B,C-轉(zhuǎn)子鐵芯位,過鍵固定到轉(zhuǎn)子上之后,就有可能因為加工鍵D-下端軸承位),測槽而引起殘余不平衡量增大,所以必須裝配在量出來的數(shù)據(jù)見表2。-起校驗才行。開始時測得B、C兩部.4、加工立式循環(huán)水泵電動機轉(zhuǎn)子各配合面,最位圖4 轉(zhuǎn)子測量部位圖 .好是在加工鍵槽之后進行,以確保軸承位的同徑向跳動量均超過允許值0. 05mm,改以B、D部心度控制在允許范圍內(nèi)。位為基準校驗后,C部位徑向跳動量合格, A部參考文獻位徑向跳動量超過允許值??紤]實際運行時承1、振動故障分析與診斷機械工業(yè)出版社龍偉重軸承為推力軸承,上、下端軸承只起徑向定2、電機故障診斷技術●機械工業(yè)出版社●沈標正●1997位作用,且振動異常只表現(xiàn)在A部位,故采取刷鍍A部位的處理方法,恢復徑向跳動量至允許值內(nèi)。地址:廣東省廣中國煤化工51 1458表2各 部位徑向跳動值作者簡介:張永MHCNMHG,M中電氣專業(yè)點檢管理工作。中國煤化工MYHCNMH G
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