無(wú)煙煤在GE水煤漿氣化裝置的運(yùn)行總結(jié)
- 期刊名字:氮肥技術(shù)
- 文件大?。?06kb
- 論文作者:胡云凱,婁倫武
- 作者單位:貴州金赤化工有限責(zé)任公司
- 更新時(shí)間:2020-06-12
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氮肥技術(shù)2014年第35卷第4期無(wú)煙煤在GE水煤漿氣化裝置的運(yùn)行總結(jié)胡云凱婁倫武(貴州金赤化工有限責(zé)任公司貴州桐梓563200,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5,,,,5摘要介紹了貴州金赤化工有限責(zé)任公司桐梓煤化工一期工程于2007年8月開(kāi)工建設(shè),2011年12月28日生產(chǎn)出合格的精甲醇,2012年1月8日生產(chǎn)出合格的液氨,2012年1月10日生產(chǎn)出合格的尿素,實(shí)現(xiàn)一次開(kāi)車(chē)成功。通過(guò)對(duì)裝置原始開(kāi)車(chē)過(guò)程中岀現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,并對(duì)岀現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改和優(yōu)化操作,達(dá)到了預(yù)期效果,為裝置的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了保障關(guān)鍵詞無(wú)煙煤CE水煤漿氣化裝置Summary of in the ge coal water slurry gasification plantoperation anthraciteHU Yun-kai Lou Lun-wuGuizhou Jinchi Chemical Co, Ltd, Tongzi 563200, Guizhou ProvinceAbstract The paper introduces Guizhou Jinchi Chemical Company Limited Tongzi Coal Chemical project starteconstruction in August 2007, produced qualified refined methanol on December 28, 2011, produce qualified ammonia on January 8,roduceg a successful operation. Through analysising problems in process ofnitial startup device, rectify problems and optimize operating, and achieve desired effect, provide a guarantee for the security,stability, long period running devicKeywords anthracite; GE coal water slurry; gasification plant; operation貴州金赤化工有限責(zé)任公司桐梓煤化工(簡(jiǎn)士古燒嘴充分混合霧化后進(jìn)人氣化爐的燃燒室,稱(chēng)金赤化工)一期工程于2007年8月開(kāi)工建設(shè),在6.5MPa,約1200~1400℃條件下進(jìn)行氣化反2011年12月26日氣化爐化工投料,2011年12應(yīng),生成粗合成氣。月28日生產(chǎn)出合格的精甲醇,2012年1月8日粗合成氣沿下降管和上升管的環(huán)隙上升,并經(jīng)生產(chǎn)出合格的液氨,2012年1月10日生產(chǎn)出合激冷室上部擋板折流后,由合成氣出口管線進(jìn)入文格的尿素。氣化裝置以無(wú)煙煤為原料,采用GE水丘里洗滌器。在文丘里洗滌器內(nèi)合成氣經(jīng)收縮管增煤漿氣化技術(shù)。該裝置配套3臺(tái)d3.2m、V=254m3速,在喉管內(nèi)與激冷水充分混合達(dá)到增濕的目的,使的等徑氣化爐,兩開(kāi)一備,分別配置三臺(tái)棒磨機(jī)細(xì)小熔渣與粗合成氣分離后進(jìn)入碳洗塔洗滌,出碳和三套渣水處理系統(tǒng),為30萬(wàn)t合成氨和30萬(wàn)t洗塔的水煤氣,流量:9984740Nm}/h,壓力甲醇提供粗煤氣。6.20MPa,溫度:242℃,水氣比:1.461,各組分的1工藝流程簡(jiǎn)述體積分?jǐn)?shù)組成(干基):H234.79%,N0.60%,來(lái)自煤漿槽質(zhì)量分?jǐn)?shù)為64%~70%的煤漿,CO49.03%,(H2S+COS)0.81%,CO214.20由高壓煤漿泵加壓(97MPa,124h,50℃)后進(jìn)入CH0.20%,An0.15%,經(jīng)氣液分離器分離夾帶的水德士古燒嘴的內(nèi)環(huán)隙。空分裝置來(lái)的體積分?jǐn)?shù)為分,再經(jīng)煤氣過(guò)濾器除去微量灰分及其它有毒物96%的氧氣(8.8MPa,72570Nm3/h,40℃)分兩質(zhì)后送變換工序路進(jìn)入德士古燒嘴:一路直接進(jìn)入燒嘴外側(cè)環(huán)2煤質(zhì)特點(diǎn)隙,另一路進(jìn)入燒嘴中心管。水煤漿和氧氣經(jīng)德金赤化工中國(guó)煤化工為原料,具CNMHG第4期胡云凱等:無(wú)煙煤在CE水煤漿氣化裝置的運(yùn)行總結(jié)有獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)。桐梓無(wú)煙煤具有內(nèi)水含量表4比煤耗、比氧耗、碳轉(zhuǎn)化率低、成漿性能好、制漿濃度高的特點(diǎn),這可以大大設(shè)計(jì)實(shí)際提高氧化效率。但因礦點(diǎn)多,煤質(zhì)不穩(wěn)定,同時(shí)需比煤耗/g:(km3)}有效氣5549要克服桐梓無(wú)煙煤高灰分、`高硫含量、高灰熔點(diǎn)比氧耗/m3·(km3)+有效氣低揮發(fā)分的困難。表1為經(jīng)洗選后的煤質(zhì)分析數(shù)碳轉(zhuǎn)化率據(jù)表1金赤化工煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%)4原始開(kāi)車(chē)出現(xiàn)的問(wèn)題及解決措施4.1煤漿制備工序元素分析(干基)設(shè)計(jì)4.1.1磨煤系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)不暢碳?xì)涞蚪鸪嗷な褂玫脑厦毫6燃?xì),煤經(jīng)洗選裝置后含水分較高,造成輸煤系統(tǒng),尤其是磨煤機(jī)前煤倉(cāng)容易堵煤,無(wú)法下煤,致使磨煤機(jī)無(wú)法滿負(fù)荷運(yùn)行?;曳?3.79為了解決煤倉(cāng)堵煤的問(wèn)題,我們進(jìn)行了不斷氯0.0250.020的探索和嘗試。首先在煤倉(cāng)倉(cāng)壁安裝空氣炮,用氧1.070.42MPa的空氣做沖擊介質(zhì),采取定時(shí)或人工手3氣化爐運(yùn)行參數(shù)及性能指標(biāo)動(dòng)的方式,用高速氣流沖擊原料煤,使其下落。加金赤化工通過(guò)對(duì)原料煤特性的硏究,合理的空氣炮的方法取得了一定的效果,但始終沒(méi)有從確定助熔劑配比方案,確保了順暢的排渣和氣化根本上解決,尤其是來(lái)煤中水分偏高時(shí),效果就爐的連續(xù)運(yùn)行,氣化爐產(chǎn)能、有效合成氣成分、比不理想。最后,我們又嘗試在A套煤倉(cāng)內(nèi)安裝了煤耗、比氧耗等主要性能指標(biāo)均好于設(shè)計(jì)值。雖螺旋下料機(jī),但并沒(méi)有達(dá)到預(yù)想的效果,在運(yùn)行然助熔劑的添加使灰分有所増加,但無(wú)煙煤高含不久后其零部件脫落,反而造成煤倉(cāng)堵煤更加嚴(yán)碳量和良好的成漿性足以彌補(bǔ)這一缺點(diǎn)。表2、表重。3、表4為氣化爐主要運(yùn)行參數(shù)及性能指標(biāo)。4.1.2給煤機(jī)清掃裝置故障頻繁表2氣化爐運(yùn)行參數(shù)給煤機(jī)清掃裝置主要包括清掃鏈和刮板,設(shè)流量流量壓力溫度托板磚渣口氧氣煤漿氣化爐氣化爐置在皮帶下部,由清掃鏈驅(qū)動(dòng)刮板將皮帶上落下壓差壓力的煤炭收集起來(lái)送至磨煤機(jī)。運(yùn)行中,清掃鏈容Nm3h/m3h/MPa/℃1893435.82250.0054.12易出現(xiàn)拉斷和掉鏈的情況,而刮板則易出現(xiàn)變形212803694.2613770.0124.20的情況。給煤機(jī)經(jīng)常因?yàn)槎叱霈F(xiàn)問(wèn)題而停運(yùn)檢1959337.10.0124.31修,不僅增加了維修工作量,還會(huì)因此影響整個(gè)1922436.74.4413102280.0154.43氣化裝置的負(fù)荷。2605652.359613672460.043569在無(wú)法減少落煤量的情況下,我們研究了如3121561.56.1613592470.051607何對(duì)清掃鏈進(jìn)行改造以提高裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率的方案。表3氣化爐在不同負(fù)荷下粗煤氣組成(m%)一是改單條清掃鏈為雙條,即在刮板兩端各設(shè)一80%負(fù)荷95%負(fù)荷條清掃鏈,將刮板中部受驅(qū)動(dòng)力改為兩端受驅(qū)動(dòng)H2力,使受力均衡;二是在清掃鏈上的刮板進(jìn)行改18.86造,設(shè)置多個(gè)不同規(guī)格,不同寬度的刮板,能夠分O+Ar0.07攤每片刮板運(yùn)行中所受到的阻力,減小因單片刮板受力過(guò)大而變形叫。45.954.2煤漿氣化工序0.304.2.1氣化爐高壓閃蒸角閥后彎頭被沖穿H,+cO80.2該閥在安凵中國(guó)煤化工有90°彎CNMHG氮肥技術(shù)2014年第35卷頭,為了保證閥門(mén)的密封性,閥門(mén)廠家建議改為降低OC比、中心氧量,耐火磚的損壞得到了較立裝,造成閥后有彎頭。閥后管徑400mm,厚度好的控制,但轉(zhuǎn)化率有所下降。20mm,材質(zhì)Ss,但因?yàn)槭?0彎頭,減壓閥后流4.3灰水處理工序速太高,加之含較高的固體顆粒,管道被擊穿。系高壓閃蒸器筒體被沖穿。由于黑水含固量統(tǒng)停車(chē)后,將該閥門(mén)平裝,避免了閥后彎頭直接高,減壓后高流速下的黑水直接沖刷高壓閃蒸器被沖擊,問(wèn)題基本得到解決。內(nèi)的擋板,擋板被沖穿后直接沖刷筒體,而筒體4.2.2碳洗塔嚴(yán)重帶灰?guī)畵醢暹^(guò)窄且位置過(guò)低多次將高壓閃蒸器筒體沖氣化爐投料后,碳洗塔壓差不斷增大,5天左穿。針對(duì)筒體被沖穿的冋題,停車(chē)檢修時(shí)對(duì)筒體右就由開(kāi)車(chē)初期的300kPa逐漸上升到1000kPa進(jìn)行了補(bǔ)焊修復(fù),更換高壓閃蒸器進(jìn)口防磨擋板以上,碳洗塔帶水現(xiàn)象十分嚴(yán)重。從3臺(tái)氣化爐并設(shè)置緩沖裝置,從改造后的運(yùn)行情況來(lái)看有一的運(yùn)行情況來(lái)看,帶水的原因是帶灰嚴(yán)重,造成定的效果。除沫器堵塞,碳洗塔壓差增大而帶水。表5是C5存在的問(wèn)題爐碳洗塔運(yùn)行數(shù)據(jù)表目前,存在的問(wèn)題主要集中在氣化工序,特表5C爐碳洗塔運(yùn)行數(shù)據(jù)表別是OC比的控制成為一大難題,提高O/C比項(xiàng)目碳洗塔壓差高壓灰水補(bǔ)塔盤(pán)洗滌水事故水量轉(zhuǎn)化率提高,細(xì)渣量減少,減輕對(duì)設(shè)備的沖刷,但/kPa水量/m3h1量/m3·h1爐磚的壽命縮短。反之,降低OC比,爐磚壽命延設(shè)計(jì)值長(zhǎng),但由于反應(yīng)不完全,細(xì)渣增加,轉(zhuǎn)化率下降,實(shí)際值50以上44150灰水設(shè)備沖刷腐蝕嚴(yán)重。帶灰的原因是文丘里洗滌和塔盤(pán)洗滌不好。6結(jié)語(yǔ)針對(duì)文丘里的問(wèn)題,之前采取加大文丘里洗滌水化裝置自化工投料以來(lái),已運(yùn)行兩年多時(shí)量的方法暫時(shí)解決,現(xiàn)在已經(jīng)將文丘里內(nèi)部進(jìn)行間,開(kāi)創(chuàng)了以無(wú)煙煤為原料的水煤漿氣化工藝之了改造,文丘里洗滌問(wèn)題得到了解決。同時(shí)對(duì)塔先河,氣化爐產(chǎn)能、有效合成氣組分、比煤耗、比盤(pán)洗滌水量作了調(diào)整。從目前氣化爐的運(yùn)行情況氧耗等主要指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)值,噸氨綜合能耗達(dá)來(lái)看,帶灰?guī)F(xiàn)象已經(jīng)解決。到國(guó)內(nèi)同類(lèi)型裝置中上水平,取得了良好的運(yùn)行4.2.3氣化爐耐火磚損壞嚴(yán)重業(yè)績(jī)開(kāi)車(chē)至今,已對(duì)氣化爐耐火磚進(jìn)行了幾次檢查,從檢查結(jié)果來(lái)看,爐磚磨損較大,尤其是錐體參考文獻(xiàn)磚受損嚴(yán)重,甚至托盤(pán)都受到了損傷。其原因是無(wú)煙煤的反應(yīng)活性低,反應(yīng)區(qū)在爐內(nèi)下移,火焰1周輝,李靈。氣化給煤系統(tǒng)故障淺析,化肥工直接燒到錐體耐火磚。同時(shí)為了強(qiáng)化反應(yīng),OC比2013,40(4):36-38控制較高,爐內(nèi)溫度高,加劇了耐火磚損壞。通過(guò)(收稿日期:2014-02-28)歡迎踴躍投稿!中國(guó)煤化工CNMHG
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