提高天然氣計量精度幾種方法
- 期刊名字:油氣田地面工程
- 文件大?。?/li>
- 論文作者:許震
- 作者單位:大慶油田采油六廠
- 更新時間:2020-03-24
- 下載次數:次
5油氣田地面工程第27卷第8期(2008. 8)提高天然氣計量精度幾種方法許震(大慶油田采油六廠)摘要:提高天然氣計量精度,首先要注(1)溫度影響及解決方法。氣表T.作環(huán)境受溫意天然氣計量過程中存在的各種誤差因素,度條件限制,溫度條件是在一20~55 C范圍,只同時必須保證氣計量儀器的準確性;其次是有在這個范圍內才能保障正常工作。一旦環(huán)境溫度天然氣輸送過程與檢定過程必須保持一致,不適合,尤其是冬季,在沒有保溫措施的情況下,當天然氣輸送過程中,溫度、壓力、流量值氣表在環(huán)境溫度過低情況下工作,影響計量準確變化很大時,一定要進行再檢定。只有這性,還會對氣表內部四件造成損壞。而且,當氣管樣,才能使天然氣計量的精度得到保障,達線中天然氣溫度低于-20 C,就超過了溫度下限,到計量設備設計水平。影響了氣表的準確計量。通常冬季采取在氣表管線關鍵詞:天然氣;流量計;計量精度旁邊增設1根冬季采暖管線措施,并與其管線包在同-保溫層內,此項工程造價不高,施工方便。目前,大慶地區(qū)天然氣計量大部分采用LUX(2)氣表管線人口直管段過窄的影響。在部分旋進旋渦流量計計量方式。雖然采用系數修正方中轉站發(fā)現(xiàn),有些氣表入口直管段過細,直管段內法,可消除基本誤差,使流量計的準確度得到提徑小于氣表腔體內徑,這種安裝方法本身不符合氣高,但在流量計系數檢定和使用中仍存在一些導致表安裝要求。另外,在這種狀況下,當中轉站產氣誤差的因素,影響氣計量的準確性。過多時,氣閥門即使?jié)M開度,天然氣仍不能及時從細管段排走,造成氣表入口管線內壓力逐步增加,1影響氣表準確性的因素罐內壓力達到安全值時,為了避免罐內憋壓,只好.(1)儀表本身的系數。儀表的精度是由本身的冉打開旁通管線,旁通沒有計量設備,造成中轉站系數決定的,一旦儀表系數選定了一個適合生產環(huán)產氣量計量值比實際值要偏低.也使各中轉站外輸境的最佳值,儀表的精度也就確定了。氣總計量值與總外輸值不一致。(2)氣表檢定過程所用介質對現(xiàn)場實際情況的(3) 管線中油水蒸汽的影響及解決辦法?,F(xiàn)場影響。在氣表檢定過程中所用的介質是空氣,它是中經常能夠從放空閥中放出大量水油混合物,因此由壓風機提供的,雖然壓風機可以提供瞬時變化的可知天然氣中含有大量的水和油的蒸汽,而且濕氣氣流,但是首先由于空氣與天然氣本身密度及膨脹在管線輸送過程中壓力損失要大于干氣,氣表計量系數的不同,對旋進旋渦氣表的樂力探頭造成的壓標況下,氣流量是根據壓力、體積、溫度之間的氣力效果也不同,因此會造成一些誤差;其次校驗中態(tài)方程經換算得到標況體積的。各小隊進行分隊計壓風機提供的可變壓力、可變流量氣流不如現(xiàn)場氣最時,由于輸送過程中蒸汽損失很多,使得蒸汽壓流變化的隨機性強,也會使校驗后的氣表在現(xiàn)場應力損失過大,這就導致了各中轉站外輸總和與總外用中精度降低。輸值相差很大。此外,氣表中的探頭被水油蒸汽所(3)氣表壓力范圍最佳值?,F(xiàn)場輸氣管線中的包圍,嚴重影響了氣表的正常工作環(huán)境,導致氣表氣體壓力是脈動壓力,測量脈動壓力時,正常來氣精度下降,經觀察校驗回來的氣表精度能達到宜為氣表量程的1/3~1/2,因此,在天然氣計量1.0, 使用一年精度降到4.0級,這種現(xiàn)象就是由過程中,需要調整來氣閥門開關度大小,使之滿足于外界環(huán)境和工藝流程過程中的某些缺陷造成的。這一條件。針對這些情況,把流程中的氣表位置適當提高一些,讓旁通管線在氣表下方,且低于來氣管線,以2應對措施防I止蒸汽形成液體時肖接流人氣表影響計量;旁通目前,油田供氣行業(yè)計量設備主要使用LUX定期進行放空,排出管道里的存留液體。旋渦流量計。它結構簡單、無機械可動部件,具有.(4)返輸干氣自耗氣計量。在自耗干氣方面,準確度高、不堵塞、不易結垢等優(yōu)點,但只有在適.總站配有返輸干氣自動調節(jié)閥,各中轉站配有氣動當的工作環(huán)境下才能發(fā)揮其優(yōu)勢,否則會影響其計調節(jié)閥,通過觀察發(fā)現(xiàn),投產使用后各站氣動調節(jié)量準確度。閥效果不理想,影響了返輸干氣正(下轉第54頁)5油氣田地面工程第27卷第8期(2008. 8)圖、歷史變化趨勢圖,數據可存儲一年;③可對各水沉降罐液位高度改設為8.5 m,游離水脫除器壓通道的采集類型、信號、名稱、單位、處理編號、力設為0.12 MPa,油水界面控制點設為75%,高報警類型、上限、下限等進行更改定義;④可對每度為3 m.個罐的液位、界面、壓力進行自動與手動轉換。調整后,油水界面控制值是一個以3 m高度(3)基于全面的防護考慮,新增防雷擊系統(tǒng)。為軸線,隨時間上下小范圍波動的曲線。這說明當界近幾年,在防直擊雷方面主要從三個方面進行考面高于設定值時,調節(jié)閥開大,脫除器放水;當界面慮:①完善外部防直擊雷系統(tǒng);②合理配置過電壓低于設定值時,調節(jié)閥關小,控制放水量; 10 000 m'保護裝置(含電源、信號);③良好的等電位連接。污水沉降罐液位及脫除器壓力等均在平衡狀態(tài),PID調節(jié)合理,系統(tǒng)進入自動控制狀態(tài)。3改造效果分析(2)優(yōu)化控制宅部分的設計模式。在該項目的(1)調整設計參數。為保證游離水脫除器輸出改造中,將常規(guī)盤裝儀表和微機計量系統(tǒng)進行了整油和輸出水的質量,必須建立起相對穩(wěn)定的油水界合,設計了一套小規(guī)模的站用PLC控制系統(tǒng)。將面,找出脫除器界面控制點與內部壓力、含水油緩原有兩套監(jiān)控系統(tǒng)的所有信號都引入該系統(tǒng),實現(xiàn)沖罐壓力以及液位的對應關系。將3臺游離水脫除了集檢測、顯示、控制及報警多功能于一體的微機器全部投入運行,界面控制點設為70%,高度設測控系統(tǒng)。將此種優(yōu)化后的設計模式同以往常規(guī)設為2.5 m,10 000 m’污水沉降罐的液位設定為計模式進行對比,結果表明,經優(yōu)化后的控制室部10.5 m,游離水脫除器罐內的壓力設定值為O.15分投資已經由原來占總投資的30.4% 降低為.MPa。連續(xù)運行72 h后,進行數據對比發(fā)現(xiàn),在19.2%。整個自動控制系統(tǒng)具有性能優(yōu)越、可靠性維持10000m'污水沉降罐和游離水脫除器罐壓力高、抗干擾能力強、模塊易擴展、整機易升級的顯的情況下,界面能夠建立起來,外輸油和外輸水的著特點。質量能夠達到標準要求,但油水界面不易控制,調節(jié)周期過長。為此調整控制參數,將10 000 m2污(欄日主持關梅君)(.上接第51頁)面的那條,改造后的工作曲線在下,越多,浪費自然也越大,同時對管線設備也造成不面,中間的部分就是節(jié)能的空間,理論上達到利影響。40%左右。節(jié)能效果不能簡單地計算經濟回收年限,因為能源價格不斷增長,如石油價格原來曾經20多美4結語元1桶,現(xiàn)在要120多美元1桶,當時計算叮能回實際操作中為了減少空壓機啟停次數,現(xiàn)場人收時間很長,現(xiàn)在計算就很合適。從長遠看能源會員經常把壓力上下限拉得很大,如在0.4 MPa和越來越短缺,用現(xiàn)在的價格計算回收年限得不出準0.6 MPa之間,結果就是更大的浪費:壓力下限確的結果,同時節(jié)能不能僅從經濟效益上考慮,也既然定為0.4 MPa,說明已滿足T.藝需要,達到要考慮減少污染排放,節(jié)能減排有兩重意義。0.4MPa壓力后已經夠用,若繼續(xù)加載到0.6MPa要消耗很多能量。因為壓力越大加載越費力,做功(上接第52頁)常氣計最。主要原因是由于輸送給電式的,在鑒定真假氣流方面,功能不太完善,會總站的干氣氣壓發(fā)生波動時,該站電動調節(jié)閥也進產生誤計量。如氣表出口管線關閉時,只要氣表管行了相應的調節(jié),使各站氣壓互相干擾,影響了正.線進口中有較大的氣流波動,氣表就會誤計量。采常供氣量:有時氣壓過低,就要關閉調節(jié)閥走旁通用雙探頭氣表則不同,雙探頭旋進漩滿氣表是差壓管線,這樣才能正常供氣,這就使有的站f氣計量式的,兩個壓力探頭檢測氣表內前后兩位置的氣壓.不準確。建議暫時停用調節(jié)閥,使干氣在各站直接信號,氣表內部進行信號比較處理,能夠判斷出真走氣表。假流量,不會受到脈沖氣壓的影響產生誤計量。通過采用上述計量方法使天然氣計量精確度得3結語到提高,并達到較高水平。目前大慶油田采油六廠,氣計量中使用的旋進漩渦氣表80%以上是單探頭的,單探頭氣表是壓(欄目主持關梅君)
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