国产aaaa级全身裸体精油片_337p人体粉嫩久久久红粉影视_一区中文字幕在线观看_国产亚洲精品一区二区_欧美裸体男粗大1609_午夜亚洲激情电影av_黄色小说入口_日本精品久久久久中文字幕_少妇思春三a级_亚洲视频自拍偷拍

余熱發(fā)電項(xiàng)目熱工檢測(cè)分析 余熱發(fā)電項(xiàng)目熱工檢測(cè)分析

余熱發(fā)電項(xiàng)目熱工檢測(cè)分析

  • 期刊名字:水泥技術(shù)
  • 文件大?。?75kb
  • 論文作者:陸震潔,李昌勇,邢國(guó)梁,王洛陽(yáng)
  • 作者單位:南京工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院
  • 更新時(shí)間:2020-09-03
  • 下載次數(shù):
論文簡(jiǎn)介

摘要:對(duì)琉璃河水泥廠2500d新型干法水泥生產(chǎn)線余熱發(fā)電前后進(jìn)行了兩次熱工檢測(cè),從實(shí)際測(cè)定和理論上客觀地分析了余熱發(fā)電建設(shè)對(duì)水泥生產(chǎn)的影響,為新型干法水泥生產(chǎn)線如何在保證熟料燒成系統(tǒng)余熱發(fā)電項(xiàng)目穗定運(yùn)行的情況下,充分利用燒成系統(tǒng)產(chǎn)生的廢氣余熱來(lái)進(jìn)行余熱發(fā)電提供了很好的參考依據(jù)。熱工檢測(cè)分析關(guān)鍵詞:新型干法;熱工檢測(cè);余熱發(fā)電中圖分類號(hào):TQ1726222文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1001-6171(2009)04009405口口陸震潔,李昌勇,邢國(guó)梁,王洛陽(yáng)Thermal Condition Calibrationon waste Heat GenerationXING GuO-liWANG Luo-yang(Materials Science and Engineering College, NanjingIndustrial University, Nanjing, Jiangsu, 210009)Abstract: Twice thermal condition calibrations werecarried out on Liulihe 2500t/d NSP production linebefore and after the waste heat power generation. Theeffect of waste heat generation on cement productionwas analyzed both from practical testing and theory. Agood reference is made by fully using waste heat toproduce power on the basis of stable operation ofKey words: NSP; Thermal condition calibration; Wasteheat power generation前言窯頭余熱鍋爐及SP型窯尾余熱鍋爐。各設(shè)備布置如下:水泥工業(yè)是傳統(tǒng)的高能耗行業(yè),就目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)為提高窯頭鍋爐飽和蒸汽品質(zhì)和產(chǎn)量從冷卻機(jī)中的生產(chǎn)線工藝,仍有大量的350℃以下的廢氣被直接排部抽出400左右的煙氣管道引入AQC鍋爐。原余風(fēng)管出,其浪費(fèi)的熱量達(dá)到了系統(tǒng)總熱量的30%左右。因此路系統(tǒng)可做為鍋爐的旁通煙道,當(dāng)鍋爐故障或水泥生產(chǎn)充分利用水泥燒成系統(tǒng)的廢氣余熱,進(jìn)行低溫余熱發(fā)電不正常時(shí)可關(guān)閉去AQC鍋爐的閥門,氣流可不經(jīng)鍋爐而對(duì)水泥工業(yè)的發(fā)展具有重要意義。本文主要通過對(duì)琉璃由此旁路系統(tǒng)直接排至窯頭收塵器。在冷卻機(jī)原余風(fēng)管河水泥廠2500/d新型干法窯余熱發(fā)電項(xiàng)目前后的兩次路上、新設(shè)的去鍋爐管路上和出鍋爐管路上均增設(shè)電動(dòng)熱工檢測(cè),對(duì)余熱發(fā)電及燒成系統(tǒng)之間相互間的影響進(jìn)闞門,以實(shí)現(xiàn)對(duì)氣流的調(diào)節(jié)和切換。窯尾SP鍋爐采用立行了探討,為充分利用燒成系統(tǒng)產(chǎn)生的廢氣余熱來(lái)進(jìn)行式鍋爐,ASH過熱鍋爐設(shè)置在三次風(fēng)管主路上,并設(shè)置余熱發(fā)電提供了很好的參考依據(jù)。旁路煙道,可通過調(diào)節(jié)旁路三次風(fēng)流量來(lái)調(diào)節(jié)鍋爐負(fù)2純低溫余熱系統(tǒng)配置情況荷,并避免鍋爐系統(tǒng)與水泥生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)相互影本項(xiàng)目利用水泥窯窯頭熟料冷卻機(jī)、窯尾預(yù)熱器的響廢氣余熱進(jìn)行發(fā)電。為充分利用窯頭熟料冷卻機(jī)和窯尾ASH型過熱鍋爐的作用四是將AQC型窯頭余熱鍋預(yù)熱器的余熱設(shè)置了獨(dú)立的ASH型過熱鍋爐、AQC型爐及SP型窯尾余熱鍋爐產(chǎn)生的飽和蒸汽利用少量高溫表熟料產(chǎn)量及煤耗熟料產(chǎn)量,kg/h生料喂料量,kgh116250(前)117375(后)197862(前)197411(后)YHa中國(guó)煤化工人爐媒粉21525(后)CNMHG通訊地址:南京工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇南京210009;收稿日期編輯:趙篷CEMENT TECHNOLOGY 4/2009三次風(fēng)過熱為400℃的過熱蒸汽,供汽輪機(jī)發(fā)電使用。2817v/d從中可以看出增加余熱發(fā)電系統(tǒng)后,熟料產(chǎn)量3系統(tǒng)熱工標(biāo)定主要參數(shù)對(duì)比匯總(表1~7)不但沒有受到影響,而且略微有所提高。余熱發(fā)電系統(tǒng)對(duì)燒成系統(tǒng)的影響4.2系統(tǒng)熱耗分析通過對(duì)余熱發(fā)電前后兩次檢測(cè),分析了余熱發(fā)電系從兩次檢測(cè)結(jié)果可以看出,燃料熱耗雖然略有下統(tǒng)對(duì)燒成系統(tǒng)的影響,結(jié)果如下。降,從34874kJ/kg熟料變?yōu)?4760kJ/kg熟料,但系統(tǒng)4.1熟料產(chǎn)量分析支出熱耗還是增加了,從351674kJ/kg熟料增加到從前后兩次熱工檢測(cè)結(jié)果來(lái)看,該系統(tǒng)的熟料產(chǎn)量35853%kJ/kg熟料。對(duì)于帶五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器的2500d都已經(jīng)超過設(shè)計(jì)產(chǎn)量指標(biāo)10%以上,分別達(dá)到2790υ/d、新型干法窯來(lái)說(shuō)系統(tǒng)熱耗明顯偏高。熱耗偏高的主要原因有表2入窯煤粉工業(yè)分析(1)出預(yù)熱器廢氣帶走熱損失較煤粉熱值 Qo, kJ/kg高,兩次檢測(cè),預(yù)熱器一級(jí)筒出口溫度2359502234293.4534528592606148321.0353.134946都高達(dá)360℃以上,與較好的五級(jí)預(yù)熱(前)(后)(前)(后)(前)(后)(前)(后)器窯低于300℃的水平比較,差距明豪3廢氣成分分析測(cè)定結(jié)果,%顯。預(yù)熱器廢氣熱耗分別達(dá)到測(cè)點(diǎn)5486kJkg熟料、833.42kJ/kg熟料五級(jí)筒出口34.334551.581.230.10一般來(lái)講,當(dāng)熟料熱耗增加29.26~64.02641.0991.07033.4k4J/kg,噸熟料發(fā)電量相應(yīng)增加lkWh,即窯系統(tǒng)多消耗1~1.12kg標(biāo)準(zhǔn)表4氣體量及含塵量測(cè)定結(jié)果(前氣體量煤(此熱耗指標(biāo)明顯高于大型燃煤電溫度壓力含塵濃度測(cè)m《(標(biāo))/hm/hm《標(biāo))/kg熟料℃Pag/m3(標(biāo)站)。因此雖然廢氣溫度高,預(yù)熱器廢預(yù)熱器出口1829684539221573936164501121326氣熱量高有利于余熱發(fā)電,但從節(jié)能冷卻機(jī)余風(fēng)146735303533126225667方面能源的利用率上來(lái)考慮的話,好還是能使一級(jí)筒廢氣出口溫度降低表5氣體量及含塵量測(cè)定結(jié)果(后到320℃左右的正常水平氣體量溫度壓力含塵濃度(2)預(yù)熱器,尤其是一級(jí)筒分離效m(標(biāo))/hm/hm(標(biāo))/kg熟料℃Pag/m{(標(biāo)果不理想。兩次檢測(cè)過程中,預(yù)熱器出預(yù)熱器出口1800684636363-611012321.297口飛灰量分別高達(dá)196gkg熟料冷卻機(jī)余風(fēng)790382327750673487g/kg熟料,飛灰不僅增加了出飛6主要部位氣體量、溫度及壓力灰熱損失,而且會(huì)吸附在余熱鍋爐換氣體量熱面上,影響換熱取樣點(diǎn)溫度,℃10m/h(3)從三次風(fēng)取一部分風(fēng)用于過人妒三次風(fēng)5436451.830229.20816619865650-1120-120熱鍋爐來(lái)增加發(fā)電,從而降低了人分人爐一次風(fēng)540048305695530514300-600解爐的三次風(fēng)溫,也是熱耗高的一個(gè)入窯二次風(fēng)原因。人冷卻機(jī)空氣量254280211.841254.724092227596041443冷卻機(jī)系統(tǒng)分析評(píng)述出冷卻機(jī)三次風(fēng)460冷卻機(jī)熟料冷卻效果良好,兩次出過熱鍋爐三次風(fēng)33051檢測(cè)過程中,出冷卻機(jī)熟料平均溫度入煤磨熱風(fēng)6.949僅有695℃和90.2℃,但熱回收效率還7窯尾系統(tǒng)各部位溫度、壓力預(yù)熱器分解爐出口畜尾C3出口氣體36836556358068969880l8781023991(后)溫度,℃中國(guó)煤化工出口負(fù)壓,Pa5980594047804630CNMHG910表觀分解率%7.2979215891859958495.7891.869190094水泥技術(shù)不是很理想。尤其是增加窯頭余熱鍋8余熱發(fā)電鍋爐系統(tǒng)熱工測(cè)試主要數(shù)據(jù)表爐后,把冷卻機(jī)余風(fēng)出風(fēng)口提前到了項(xiàng)目氣體溫度℃負(fù)壓Pa工況風(fēng)景,m/h標(biāo)況風(fēng)量,m(標(biāo))h冷卻機(jī)中部偏后位置后,雖然提高了窯尾廢氣余風(fēng)溫度和余風(fēng)熱量,但使二次風(fēng)溫出SP鍋爐廢氣237740323395819277和三次風(fēng)溫只有902℃和856℃,和正人AC鍋爐22893l379038常水平有著明顯的差距,這也是導(dǎo)致出AC鍋爐893l16378.59019842熱耗偏高的一個(gè)原因。另外增加余熱人過熱鍋爐1259752發(fā)電后,冷卻機(jī)的用風(fēng)量為18048m3出過熱鍋爐6163305(標(biāo))/kg熟料,余風(fēng)排放量為06734m9備余熱發(fā)電鍋爐散熱損失(標(biāo))/kg熟料,與國(guó)內(nèi)部分篦冷機(jī)比較kJ/kg熟料以及表3中空氣過剩系數(shù)來(lái)看,冷卻窯尾SP鍋爐603750機(jī)的用風(fēng)量有些偏小。窯頭AQC鍋爐44TSD分解爐分析三次風(fēng)管過熱鍋爐912000777作為新型干法窯系統(tǒng)的核心設(shè)備,分解爐功能發(fā)揮的優(yōu)劣對(duì)于預(yù)分過調(diào)整操作,窯尾負(fù)壓有所下降,但是從表5空氣過剩解窯的各項(xiàng)性能指標(biāo)均有直接影響。該生產(chǎn)線分解爐原系數(shù)很低可以看出窯尾的用風(fēng)量不足,如果把用風(fēng)量調(diào)來(lái)是考慮采用無(wú)煙煤作燃料的,因而體積很大容積(包整到正常水平的話,窯尾負(fù)壓還會(huì)增大,再加上增加窯括鵝頸管)達(dá)到1045m3,氣體平均停留時(shí)間超過6s,從兩尾余熱鍋爐所增加的負(fù)壓,風(fēng)壓將接近全壓,風(fēng)機(jī)已經(jīng)次檢測(cè)結(jié)果來(lái)看,出爐的煤粉燃燼度分別達(dá)到846%和沒有富余能力。868%,這為系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn)奠定了最重要的基礎(chǔ)。生5純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)料入窯的表觀分解率也都達(dá)到了95%左右,分解爐的功51余熱發(fā)電鍋爐系統(tǒng)主要參數(shù)(表89)能發(fā)揮情況比較不過第一次熱工檢測(cè)時(shí),該分解52余熱鍋爐熱平衡計(jì)算爐的旋流預(yù)燃室功能發(fā)揮得不是很理想,觀察發(fā)現(xiàn)火焰5.2.1窯尾SP鍋爐熱平衡計(jì)算忽明忽暗穩(wěn)定性很差。后來(lái)第二次時(shí),旋流預(yù)燃室的燃(1)入SP鍋爐窯尾廢氣顯熱燒情況得到了明顯改善,這也是增加余熱發(fā)電后燒成熱Q=83344kJ/kg熟料耗反而有所下降的一個(gè)原因(2)入SP鍋爐窯尾廢氣飛灰顯熱4.5窯系統(tǒng)的預(yù)熱器分析Q=6373k/kg熟料作為五級(jí)預(yù)分解窯而言,該生產(chǎn)線出預(yù)熱器的廢氣(3)出SP鍋爐廢氣顯熱溫度明顯過高,但各級(jí)溫降規(guī)律基本正常(表7)。從表3可以看出,空氣過剩系數(shù)很低,說(shuō)明用風(fēng)量有些不足,另=192771/117375×1.4606×223外窯尾系統(tǒng)用煤量有些偏大,分解爐未燃盡煤粉在C4、=53494k/kg熟料C5繼續(xù)燃燒,因此導(dǎo)致了預(yù)熱器系統(tǒng)整體溫度偏高,影(4)出SP鍋爐飛灰顯熱(假定沉落的飛灰與鍋爐出響了系統(tǒng)的能耗指標(biāo)。口飛灰溫度相同)從預(yù)熱器系統(tǒng)的各部位風(fēng)速看,各級(jí)預(yù)分解系統(tǒng)的QaepMMw/M, THepo出口風(fēng)速很低,但各級(jí)旋風(fēng)筒進(jìn)口風(fēng)速比較高,除C10.1877×0.8835×223外,基本都在20m/8左右。高進(jìn)口風(fēng)速造成了相對(duì)比較3698kJ/kg熟料高的系統(tǒng)壓降。這是系統(tǒng)Cl出口廢氣管負(fù)壓達(dá)到(5)SP鍋爐漏風(fēng)顯熱6110Pa的基本原因。而高進(jìn)口風(fēng)速對(duì)分離效果也會(huì)產(chǎn)生Vue=max(aspor-aXV負(fù)面影響,故Cl分離效率不夠理想,也與進(jìn)口風(fēng)速偏高=0.1556×(1386-1.292)×5.8966有直接關(guān)系=00860m3(標(biāo))kg熟料46高溫風(fēng)機(jī)運(yùn)行分析該系統(tǒng)在高溫風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)選型時(shí)已經(jīng)考慮了采用余0.0860x1.2957x17熱發(fā)電設(shè)備,所選高溫風(fēng)機(jī)的全壓達(dá)到9100Pa,風(fēng)量48中國(guó)煤化工萬(wàn)m3h。但從風(fēng)機(jī)電流看,余熱發(fā)電前高溫風(fēng)機(jī)的電TH已經(jīng)達(dá)到額定電流90%-95%,雖然增加余熱發(fā)電后CNMHGCEMENT TECHNOLOGY 4/2009(7)SP鍋爐用于余熱發(fā)電的熱量53余熱鍋爐熱效率分析QsiQ+Qa+Quer-Qspo-QneoQ從此次標(biāo)定的情況來(lái)看,熟料熱耗為347601kJ=322.00kJ/kg熟料kg,發(fā)電量平均可以達(dá)到5500kWh以上,噸熟料發(fā)電量522窯頭AQC鍋爐熱平衡計(jì)算就可達(dá)到4685kWh(1)入AQC鍋爐窯尾廢氣顯熱從熱平衡表10,11,12計(jì)算出余熱系統(tǒng)總有效利用Q=479.53k/kg熟料熱ΣQa,窯頭窯尾廢氣以及經(jīng)過過熱鍋爐的三次風(fēng)總熱(2)入AQC鍋爐窯尾廢氣飛灰顯熱量∑Q以及它們的比值。Q=205kJ/kg熟料∑Q=Q4+Q從g+Q(3)出AQC鍋爐廢氣顯熱37794890+45458677+14491768=97745335kJh=90198/117375×13004x893ΣQ=97824786+56284859+36762818=8924kJ/kg熟料=190872463kJh(4)出AQC鍋爐飛灰顯熱(假定沉落的飛灰與鍋爐∑QΣQ=51.21%出口飛灰溫度相同)計(jì)算得出:有效利用熱占窯頭窯尾廢氣以及三次風(fēng)Qathaooo=MIpthwgar/M+ X CHithago XTtwgoo可利用熱量的百分比達(dá)到了51.21%,余熱發(fā)電系統(tǒng)對(duì)廢00043x07774×893氣熱量有很好的利用率。=0.30kJ/kg熟料再?gòu)睦碚撋稀盎旌蠠嵝?進(jìn)行分析(5)AQC鍋爐漏風(fēng)顯熱混合熱效率q的定義是可用于發(fā)電的水泥窯總余裹10窯尾SP鍋爐熱平衡計(jì)算結(jié)果l110/117375×1,2957×17=209kJ/kg熟料k/kg熟料(6)AQC鍋爐散熱損失入SP鍋爐窯尾廢氣顯熱97824786Q=6.84k/kg熟料入SP鍋爐窯尾廢氣飛灰顯熱63.73(7)AQC鍋爐用于余熱發(fā)電的熱量漏入空氣顯熱QMFQ++Qan+QaNgQMago-QnthMg00-QsAc出SP鍋爐廢氣顯熱53494627881758729kJ/kg熟料出SP鍋爐飛灰顯熱3698523三次風(fēng)過熱鍋爐熱平衡計(jì)算SP鍋爐散熱損失603750(1)入過熱鍋爐窯尾廢氣顯熱用于余熱發(fā)電的熱量3220037794890饔11窯頭AQC鍋爐熱平衡計(jì)算結(jié)果=30890/117375×13903×856=313.21kJ/kg熟料kJkg熟料(2)入過熱鍋爐窯尾廢氣飛灰顯熱人AQC鍋爐廢氣顯熱56284859Q=Mm/MxCu×T=137kJkg熟料QC鍋爐廢氣飛灰顯熱(3)出過熱鍋爐廢氣顯熱漏人空氣顯熱出AQC鍋爐廢氣顯熱104740623305l/117375×13406×485=18308kJ/kg熟料出AQC鍋爐廢氣飛灰顯熱35213(4)出過熱鍋爐飛灰顯熱(假定沉落的飛灰與鍋爐AQC鍋爐散熱損失出口飛灰溫度相同用于余熱發(fā)電的熱量Qsg=M/ MaXCeuoXTe=0.67kJ/kg熟料表12過熱鍋爐熱平衡計(jì)算結(jié)果(5)過熱鍋爐漏風(fēng)顯熱k/kg熟料入過熱鍋爐廢氣顯熱313.2136762818=2161/11375×12957×17=04kJ/kg熟料入過熱鍋爐廢氣飛灰顯熱161118(6)過熱鍋爐散熱損失漏人空氣顯熱Qv=7.77kJ/kg熟料出過熱鍋爐廢氣(7)過熱鍋爐用于余熱發(fā)電的熱量中國(guó)煤化工Qo=Qe+Q+Qis-Qo-Qn0-QsNMHG912000=123.47kJ/kg熟料2009/4水泥技術(shù)衰13測(cè)量結(jié)果用風(fēng)量,使用煤量和用風(fēng)量調(diào)整到合理水平。c適當(dāng)調(diào)整余熱發(fā)電前余熱發(fā)電后卻機(jī)余風(fēng)的取風(fēng),盡量使二次風(fēng)溫和三次風(fēng)溫能達(dá)到媒耗,kgh18260.7正常的水平原煤熱值,kJ/kg(3)從余熱發(fā)電系統(tǒng)來(lái)看,噸熟料發(fā)電量可達(dá)到系統(tǒng)吸收熱量,/h4079969944685kWh以上,有效利用熱占窯頭窯尾廢氣以及三次風(fēng)2817可利用熱量的百分比達(dá)到了51.21%,混合熱效率也達(dá)到熟料產(chǎn)量,th20.25%,但系統(tǒng)熱耗相應(yīng)增高。熟料熱耗,J/kg熟料3487433476.01參考文獻(xiàn):)陳濤曹華水泥工業(yè)純低溫余熱發(fā)電技術(shù)及其效益分析U新世紀(jì)表14熱平衡分析結(jié)果水泥導(dǎo)報(bào),2005(2)余熱發(fā)電前余熱發(fā)電后[2]曲業(yè)嶺2500d水泥窯純低溫余熱電站簡(jiǎn)介節(jié)能200(7)Cl出口顯熱,k/kg熟料854.86[3唐金泉我國(guó)水泥窯余熱發(fā)電技術(shù)的現(xiàn)狀發(fā)展趨勢(shì)及存在的問題SP鍋爐出口廢氣顯熱,kJkg熟料U水泥,200011冷卻機(jī)出口顯熱,k/k熟料473.998924[4陸雷,關(guān)國(guó)芳考洪濤100%燒無(wú)煙煤的預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)的熱工熟料燒成所需熱耗,/kg熟料7577標(biāo)定與分析門新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào)2006(6)輻射熱,k/kg熟料391.6444.65彭巖姚敏娟大型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電熱量利用分析出冷卻機(jī)熟料顯熱,/kg熟料53.570.14小中國(guó)水泥,2005(5發(fā)電折合熱量,kJ/kg熟料833.046唐金泉水泥密純低溫余熱發(fā)電技術(shù)評(píng)價(jià)方法的探討門中國(guó)水泥發(fā)電功率,kW20075熟料發(fā)電量,kWht熟料(上接第89頁(yè))熱量轉(zhuǎn)化為電能的比例間在確保系統(tǒng)整體溫度時(shí),應(yīng)把窯速快轉(zhuǎn)起來(lái),設(shè)計(jì)發(fā)電功率D×3600窯速為0.35r/mn-4.0r/min,正常生產(chǎn)中我們把窯速可用于發(fā)電的總余熱量∑Qa控制在3.85r/min~395r/min。因?yàn)樵现醒趸V和燃5500×3600可用于發(fā)電的總余熱量∑Q料中灰分的增加,降低了最低共熔溫度,熟料結(jié)粒提前了。窯速快料層薄窯內(nèi)物料填充率低,提高了帶起的上式計(jì)算得該系統(tǒng)的混合熱效率η為20高度,相對(duì)提高了物料的傳熱效果,減輕了窯的熱負(fù)54綜合熱耗分析荷,熟料結(jié)粒細(xì)小均齊,亦減少長(zhǎng)長(zhǎng)厚窯皮的機(jī)會(huì)。在按照測(cè)量數(shù)據(jù)分析,增加余熱發(fā)電前后熱耗差別不煤質(zhì)很差的時(shí)候,可以適當(dāng)減少喂料量,不要輕易降低大,但通過熱平衡分析,增加余熱發(fā)電后熱耗有所提高窯速。降窯速在短時(shí)間里對(duì)質(zhì)量的調(diào)整有效果,待窯內(nèi)增加余熱發(fā)電前后的對(duì)比見表13、14。填充率變大,料層變厚,對(duì)熟料結(jié)粒,物料化學(xué)反應(yīng),硅由此可見增加余熱發(fā)電后燒成熱耗達(dá)到了37296酸三鈣的生成都是不利的,還會(huì)形成厚窯皮。如果強(qiáng)求kJkg熟料,比余熱發(fā)電前增加了253.64kJ/kg熟料,與產(chǎn)量,則破壞了窯內(nèi)熱工制度,甚至被迫加頭煤造成實(shí)際測(cè)量的煤耗有一定的差距,因?yàn)閲?guó)內(nèi)水泥廠媒粉計(jì)不完全燃燒,出現(xiàn)黃心料。量裝置普遍存在著較大的誤差,還應(yīng)通過實(shí)際測(cè)量進(jìn)34燃燒器的使用步核實(shí)實(shí)際煤耗。在燃燒器的調(diào)節(jié)方面,適當(dāng)開大內(nèi)風(fēng)和增加一次6結(jié)束語(yǔ)風(fēng)壓。我們使用的三通道噴煤管一次風(fēng)壓力達(dá)到(1)從熟料燒成系統(tǒng)和余熱發(fā)電系統(tǒng)整體來(lái)看,整800-,提高一次風(fēng)速,增加對(duì)二次風(fēng)的攜個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行良好,余熱發(fā)電量達(dá)到了設(shè)計(jì)時(shí)的發(fā)電要卷能力,使風(fēng)煤混合更加激烈,從而提高火焰溫度。求,熟料燒成系統(tǒng)也運(yùn)行穩(wěn)定,熟料產(chǎn)量略微增加,但熟.5結(jié)皮的清理料燒成熱耗有所增加氧化鎂堿及灰分等低熔點(diǎn)成分的存在,窯尾煙室(2)從熟料燒成系統(tǒng)來(lái)看,增加余熱發(fā)電系統(tǒng)后熟不可避免地要出現(xiàn)結(jié)皮。要及時(shí)徹底地清除煙室內(nèi)壁料熱耗和預(yù)熱器出口負(fù)壓仍有些偏高,還有進(jìn)一步優(yōu)化和下料斜坡的積灰、結(jié)塊,防止影響系統(tǒng)通風(fēng)。煙室相的空間主要可對(duì)一下幾個(gè)方面進(jìn)行調(diào)整從而達(dá)到進(jìn)「中國(guó)煤化工相當(dāng)于人的氣管。分一步增加熟料產(chǎn)量降低熟料熱耗的目的。a對(duì)預(yù)熱器結(jié)主五級(jí)預(yù)熱器的分叉構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化降低出口負(fù)壓并提高分離效率尤其是1級(jí)CNMHG響極大,是每次檢修筒的分離效率。b適當(dāng)減少窯尾系統(tǒng)用煤量和適當(dāng)增加必須認(rèn)真清理的地方。CEMENT TECHNOLOGY 4/2009

論文截圖
版權(quán):如無(wú)特殊注明,文章轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系cnmhg168#163.com刪除!文件均為網(wǎng)友上傳,僅供研究和學(xué)習(xí)使用,務(wù)必24小時(shí)內(nèi)刪除。