水煤漿氣化中氬對氨合成系統(tǒng)的影響
- 期刊名字:化肥設(shè)計
- 文件大小:306kb
- 論文作者:張繼臻,王延坤
- 作者單位:兗礦國泰化工有限公司,兗礦國宏化工有限責(zé)任公司
- 更新時間:2020-06-12
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Aug.2007化肥設(shè)計第45卷第4期Chemical Fertilizer Design208月化學(xué)工程水煤漿氣化中氬對最合成系統(tǒng)的影響張繼臻,王延坤(1.兗礦國泰化工有限公司,山東滕州27527;2.兗曠宏化工有限責(zé)任公司,山東鄒城273512)摘要:論述了 Texaco水煤漿加壓氣化工藝制取的合成氣中氬組分對氨合成系統(tǒng)壓力和塔負荷的影響,分析了合成塔趯壓的原因,提岀了相應(yīng)改進措施,通過改迸前后生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)數(shù)裾和產(chǎn)量的對比,總結(jié)了運行效果。關(guān)鍵詞: Texaco水煤漿加壓氣化工藝;合成氯;合成氣;氳;壓力;影響中圖分類號:TQ534.4文獻標識碼:A文章編號:1004-8901(2007)04-0008-06Influence of Argon on Ammonia Synthesis System in Water Coal Slurry GasificationZIlANG li-zhen, W ANG Yan-kunChongkuang Guohong Chimical Engineering Company Ld, Zoucheng Shandong 273512 China)Abstract: Author has discussed the influence ofammonia synthcsis system pressure and the load of convertor, analyzed the cause for prcssure exceeding of ammonia converter, presented theappropriate improvement measures, through production opertion data comparison of production rapacity before after imptovement, the operatingKey words: Texaco water coal slurry pressurized gasification process; ammonia synthesis; synthetic gas; argon; pressure; eifect兗礦國泰化工有限公司第二氮肥廠合成車間升一N,99.99甲烷化爐采用南化公司設(shè)計院開發(fā)的兩軸一徑帶激冷環(huán)及煤n(H2)/n(N2}=2.8~3中間換熱型如1200mm的氨合成塔。軸向?qū)友b填Texaco煤氣AHDE&H NHDE脫碳A110-5Q型催化劑11670kg,徑向?qū)友bA110-1氨合成塔型催化劑17162kg。設(shè)計能力為8萬ta合成氨。蒸發(fā)器成壓縮機該裝置于1993年6月投產(chǎn),1995年生產(chǎn)能力突破8萬ta設(shè)計能力,1997年達到10萬Ua。隨著生產(chǎn)負荷的增加,1994年9月合成塔出現(xiàn)溫度難以控次進〔氣氣換熱吹除氣制,塔溫降低,系統(tǒng)超壓等問題,阻礙了生產(chǎn)負荷的器|鍋|排進一步提高。為此,筆者所在的攻關(guān)小組分析了超壓的原因,提出了改進措施,措施實施后取得了良[氨中想[氨庫好的運行效果。隨著 Texaco水煤漿氣化和NHD氣圖1合成氨工藝流程體凈化技術(shù)在我國合成氨廠的推廣應(yīng)用,類似的問由圖1可以看出,合成氣中的氯來源于空分車題有可能重復(fù)出現(xiàn),有必要對該項改進措施進行總間的氧氣,而氧氣中的Ar又來源于空氣。Ar是惰結(jié),以供參考。性氣體,在空氣中的體積分數(shù)為0.934%,沸點介于O2和N2之間,接近于O2,見表1氨合成系統(tǒng)中Ar組分的來源表10.1MPa(絕)各氣體的沸點溫度中國煤化工第二氮肥廠合成氨工藝中合成氣采用美國CNMHG 7.09 71. 2Texaco公司開發(fā)的水煤漿加壓氣化技術(shù)氣化,配套國內(nèi)新開發(fā)的耐硫鈷鉬系催化劑全低溫變換和作者簡介:張繼臻(1973年-),男,河南光山縣人,200年畢業(yè)于青NHD脫硫脫碳工藝。其工藝流程見圖1。院化學(xué)工程碩士,工程師,從事化工生產(chǎn)工藝技術(shù)管理T作第4期張繼臻等水煤漿氣化中氬對氨合成系統(tǒng)的影響上塔的提懈段主要是進行O2和A分離。這式中,K;為組分i的相平里的Ar相對于O2是低沸點組分,因此氬組分分布衡常數(shù);F為I氨分離器基準F=1kmol將沿塔高自下而上地增多。在上塔的精餾段中,氬進口氣液混合物;m為進氣相對于氮氣是高沸點組分,因此氬組分的分布將口物料組分;y1為分離氣沿塔高自上而下地增多。因此,在上塔的精餾段和相組分;為氣量;x,為分圖2氦分離器氣液平衡原理提餾段之間存在氬的高集區(qū)。我公可空分裝置在離液相組分;L為液量(即液體出料)這個部位沒有餾分抽出,進入上塔的氬氣,大部分1氨分離器入冂混合物組分見表1。查t=35℃,隨著污氮氣帶走,少部分隨者氧氣帶走。氧氣是p=2.8644MPa時各組分相平衡常數(shù)見表2。Texaco水煤漿加壓氣化的氣化劑,隨著氣化負荷的表2I氨分離器入口混合物組分增加,從分餾塔抽出的氣氣量增多,瓴富集區(qū)下移氧氣純度下降,氧氣中氬組分增多。氣化后氬組分0.1650.089870.01360.490330.163441隨水煤氣一起帶人合成系統(tǒng)。表3各組分相平衡常數(shù)2Ar導(dǎo)致氨合成系統(tǒng)超壓的原因21合成系統(tǒng)超壓的主要原因0.093611.6729,3441.4137.54我公司第二氮肥廠氨合成塔的設(shè)計壓力為設(shè)ⅦL=10.866代入(3)式中計算各組分溶解量:31.49MPa,內(nèi)件設(shè)計壓差為<0.8MPa。自19940.165年9月以來,產(chǎn)量在llU/h時,經(jīng)常出現(xiàn)生產(chǎn)運行1+(VL)KN31+10.866×0.0936中合成塔超設(shè)計壓丿的現(xiàn)象,直接阻礙著塔負荷的0.081802進一步增加。引起合成塔超壓的因素是多方面的,其中惰性1+(WL)Kc1+10.866×1.67氣體(CH4,Ar)含量是其中的一個重要方面。在當(dāng)=0.000703時工藝條件下,脫碳指標為體積分數(shù)在0.3%以下0.09136新鮮氣CH4體積分數(shù)僅為0.5%~0.6%,在排放Lx=1+(V/L)K1+10.866×29.34定的循環(huán)氣量時,循環(huán)氣甲烷體積分數(shù)已降到5%=0.0002867%,其中Ar約為8%-10%。氬氣是空氣中含0.49033量最多的一種稀有惰性氣體,不參與反應(yīng),對合成1+(VL)K,1+10.866×41.41催化劑無中毒影響;但如果氬含量增高,分壓增大,0.001087將會影響合成氨反應(yīng)速度和化學(xué)平衡,積累過多就會導(dǎo)致合成系統(tǒng)超壓阻礙生產(chǎn)負荷增加。組分增21+(WD)k、=1+10.85×3754加是當(dāng)時工藝條件下引起合成系統(tǒng)超壓的主要原因。=0.000422氬組分積累現(xiàn)象分析分離液體量L=LMm1+Lcm+Lx+L1n,2211氨分離器氣液相平衡計算0.084278根據(jù)氣液平衡原理,以1kmol進口物料為計算分離氣體量V=1-L=0.915722基準,即F=1kmol,見圖2計算氣液比(vL)=VL=10.8655Fm = vy誤差=乙10.866-10.8655將(2)代人(1)得m;/Lx1=(vL)K1+110.8660.0046%中國煤化工L=∑l1(4)CNMHG8020.08428液體組分x1=L2L(5)100%=97.062%V=F-L=1-L甲烷含量xcm=LoL=(0.000.084278)x氣體組分y,=V/V=(m2-L1)/V(7)100%=0.834%化肥設(shè)計2007年第45卷氬含量xx=LAL=(0.000286/0.084278)x甲烷含量xm=yc,/Km=(0.0793423.08)100%=0.339%100%=0.3438%氫含量x,=Lm1L=(0.001087/0.084278)氬含量xA=y4/KA=(0.08066/2943)l00%=1.290%100%=0.2741%氮含量x,=LNL=(0.00040.084278)氫含量xn2=y1/Kn2=(0.60864818)100%=0.475%100%=1.2632%表4I氨分離器出口液體含量氮含量x2=y2/K2=(0.2028838.19)N2小計100%=0.5312%97.0620.8341.2900.47:表8Ⅱ氨分離器出口液體含量分離氣體組分含量:氨含量mm-m0.165-0818097.60270.34380.27411.26320.53131000.915722223氨分離器氣液平衡計算結(jié)果分析100%=9.0855%I氨分離器和Ⅱ氨分離器分離的液體在出口甲烷含量yamcL-L0.08987-0003匯合后進入液氨中間槽經(jīng)減壓后溶解在液氨中的0.91522氣體會解吸其中大部分成為弛放氣。根據(jù)I氨分100%=9.737%離器液氨占總量的百分數(shù),可計算每小時帶出系統(tǒng)Lx0.09136-0.000286氬含量y=y=的CH4和A0.915722(1+ym)(yBH3-yNm分100%=9.946%G1%=含量yh2=Vh2-lm120.49033-0.010871+00285)(0.165-00.915722(0.165-0.0285)(1-0.090882)100%=53.427%=61.429%氮含量y2-l20.16344-0.0004Ⅱ氨分離器為G2=1-G%=38.571%,按小0.915722時產(chǎn)氨量118t計,根據(jù)各組分體積分率計算出產(chǎn)100%=17.805%品液相的平均分子量為169629,則出品NH3的總表5I氨分離器出口氣體組分體積分數(shù)摩爾數(shù)為:n1=18×103×103/16%29=69636×10°(ml)908559.7379.94653.42717.805100其中,I氨分:n1=6,95636×103x61.429%22,2Ⅱ氨分離器氣液平衡計算=4.2732×10°(mol)根據(jù)氣液平衡原理x1=y/K,由于Ⅱ氨分離器Ⅱ氨分:n2=6.95636×103×38.571%=第2次出口氣體含量等于合成塔進口氣體含量,通2.6831×103(mol)過合成塔進口氣體含量y:和操作條件下的分離溫(1)I氨分每小時溶解的CH4和Ar度查出K便可解出x1。已知Ⅱ氨分離器出口(人CH4:4.2732×103×0.834%×2.415=塔)氣體混合物組分y見表6。查得t=0℃,P=79.84(m3/h)30.3975MPa時的平衡常數(shù)見表7。Ar:4.2732×105×0.339%×22.415=表6Ⅱ氨分離器出口(入塔)氣體混合物組分32.47(m3/h)(2)Ⅱ氨分每小時溶解的CH,和Ar2.857.9348.06660.86220.288100CH4:2.6831×103×0.3438%×22.415=表7各組分相平衡常數(shù)20.677(m3/h)中國煤化工741%×2.2415=38.19CNMHGⅡ氨分離器出口液體組分含量:(3)液靈溶胖從糸統(tǒng)中每小時帶出的CH4和A氨含量xN,=ym/KN3=(0.02850.0292)xCH4:79.884+20.677=100.56(m7/h)100%=97.6027%Ar:32471+16.485=48956(m3/h)第4期張繼臻等水煤漿氣化中氨對氨合成系統(tǒng)的影響(4)精制氣每小時帶入的CH4和A232對反應(yīng)熱效應(yīng)的影響CH4:34739×0.6%=208.435(m3/h)氨合成反應(yīng)的熱效應(yīng),不僅取決于溫度,而且Ar:34739×0.61%=21.908(m3/h與壓力、氣體組成有關(guān)。工業(yè)生產(chǎn)中反應(yīng)產(chǎn)物為(5)按原設(shè)計物料衡算,噸氨放空氣量為氮、氫、氨及惰性氣體的混合物,熱效應(yīng)是上述反應(yīng)93.889m3/h計算,則放出CH4和Ar為熱與產(chǎn)物混合熱之和。由于混合時吸熱,實際熱效CH4:9389×18×9.737%=107.875(m3/h)應(yīng)比純氫氮混合氣完全轉(zhuǎn)化為氨在同溫同壓下Ar:93.889×11.8×9946%=110.191(m/h)的反應(yīng)熱(△H)計算值小。混合熱是氣體混合物(6)合成系統(tǒng)積累的CH4和Ar非理想性的標忐,它隨壓力的升高以及溫度的降低CH4:208.435-100.56-107.875=0而增大。當(dāng)反應(yīng)壓力較高時,總反應(yīng)熱效應(yīng)△H應(yīng)Ar:2l908-48956-110191=52761(m3/h)為△H,與△H兩者之和。在實際操作中,當(dāng)氫由此看來,在當(dāng)時工藝條件下,精制氣帶入CH4氮比、CH4含量等條件無明顯變化時,若氬組分含量與帶出的及放空的CH4量達到平衡時,有52.761量增人,將引起合成塔溫度降低,系統(tǒng)壓力升高,內(nèi)m/h的Ar積累在合成系統(tǒng)中;CH4的帶入與帶出外筒壓差升高,反應(yīng)效果明顯變差,循環(huán)氣放空量已達到了平衡,不存在積累現(xiàn)象。大量的試驗已證(吹除氣量)增大合成氨產(chǎn)量降低06~1υh。這實,合成混合氣中含有惰性氣體時,會降低平衡氨也是合成塔溫度難以控制的原因。含量。惰性氣體的存在,無論從化學(xué)平衡還是動力233對反應(yīng)速率的影響學(xué)角度分析都是有弊無利的。由此定量分析得出若以b表示氫氮比,即b=y12/ys,y;表示惰性結(jié)論,導(dǎo)致合成系統(tǒng)超壓阻礙合成塔負荷增加的b主要原因是由于Ar的積累所造成的氣體摩爾分率,則可得yn(1+分(1--y),23氬組分對氨合成系統(tǒng)的影響231對化學(xué)平衡的影響+b)(1-y-y),代入下式1/2N2+3/2H2=NH3(g)+Qk215(鐵系催化劑)得kb23(1-y(1+b)22(1+b)3P0.5當(dāng)溫度、壓力和氫氮比一定時,由上式可得y<0,即增加惰性氣體摩爾分率必然使本征反ay代入K計算式得:應(yīng)速率降低。1994年我公司第二氮肥廠氨合成系統(tǒng)的惰性氣體中CH4體積分數(shù)在5%~6%時,精當(dāng)r=3時得:0325KP制氣帶人的CH4與氨分中液氨溶解的CH4和循環(huán)氣放空的CH4達到平衡。通過循環(huán)氣部分放空和式中,y和y分別為氨和惰性氣體的平衡含量;液氨溶解減壓閃蒸的弛放氣、儲罐氣帶出合成系r為原始氫氮比;p為總壓。統(tǒng),沒有形成Ar積累現(xiàn)象,而Ar在液氨中的溶解度由此式可以看出:y值隨壓力升高、溫度降比較小,在循環(huán)氣中可以形成積累現(xiàn)象。由此可以低、惰性氣含量減少而增大。我公司合成塔的設(shè)計認為惰性氣體摩爾分率的增加以及氨合成反應(yīng)速壓力≤31.49Ma,因觸媒采用A110-5和A110-1率的降低均是由于A的積累而導(dǎo)致的。型鐵系觸媒,初期反應(yīng)溫度限制在(485±5)℃,末中國煤化工期限制在(500±5)℃,此時K,=4.80901×10-3CNMHG若惰性氣體(CH4和Ar)y積累,ym3一定,勢必引如稍制氣帶入的A與液氨溶解帶出的Ar達起合成塔總壓P的上升,導(dǎo)致合成系統(tǒng)因超壓而限到平衡,那么系統(tǒng)就不存在Ar的積累現(xiàn)象。前面制了負荷的增加。已計算出液氨溶解帶出的A為48.956m3/h,由于化肥設(shè)計2007年第45卷第二氮肥廠沒有設(shè)置氰回收裝置,只要在合成系統(tǒng)穩(wěn)定連續(xù)進風(fēng)量和無故障運行2年以上的周期,不超壓情況下,循環(huán)氣一般不放空。若忽略放空氣以配合空分設(shè)備連續(xù)運行2年后進行大修的周期。量不計,在NHD脫S脫碳工藝屮,NHD對Ar幾乎(5)由于沒有機械運動部件,故尢機件磨損之不吸收,因此,空分的氧純度必然大于(1-48.956/憂。噴吹系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡化,操作方便,便于更換過濾1200)0×100%=99.59%。若考慮循環(huán)氣放空量,袋(濾袋的使用壽命保證2年以)。此外,脈沖分這種情況下的O2純度必須大于1-(48.956+氣箱上加裝了防雨、防塵罩,可有效地保護脈沖閥99.81)/12000=98.76%。和電磁閥,延長使用壽命計算結(jié)果可見,Ar的富集是引起合成塔超(6)每周放灰1次,有自清除灰塵雜質(zhì)的能力壓阻礙負荷增加的主要原因。當(dāng)氧氣中Axr的體改造后可減少空透的吸入阻力,以降低壓縮機的功率積分數(shù)<04%時如果從O2中帶到合成系統(tǒng)中的損失,增加進入分餾塔的空氣量,從而提高氧氣純度Ar被氮分離器中的液氨溶解帶走,就不可能有Ar42增加空透打氣量在合成塔中積累所造成的超壓現(xiàn)象,從而提高了合允分發(fā)揮空透打氣能力,在空透不超負荷的情成塔的生產(chǎn)負荷。因此在實際生產(chǎn)中要盡量提高況下,人凵導(dǎo)葉盡量全開,使空壓機盡可能的在滿02純度,減少Ar組分含量,避免因Ar組分含量高負荷狀態(tài)下運行。降低循環(huán)水溫度,加大循環(huán)水流造成合成系統(tǒng)超壓影響生產(chǎn)負荷增加,消耗升高。量,提高空透壓比來提高空透的打氣能力。1999年3月新增1臺打氣量為6000m2/h的空氣壓縮機4改進措施和對策并入系統(tǒng)后,收到良好的效果。4.1改造空氣過濾器43減少排放,優(yōu)化操作由于原設(shè)計的卷簾式空氣過濾裝置運行阻力減少分餾系統(tǒng)有效氣體及液體的排放損失,特大,過濾粒度不夠,導(dǎo)致除塵效率差、運行周期短別是主冷液氧碳氫化合物在不超標的情況下盡量更換濾布頻繁(每月至少3次)等缺點,空透機組運少排放。適當(dāng)增加吹氮閥的排放次數(shù),對提高氧純度有利。優(yōu)化分餾塔的工藝操作,在現(xiàn)有負荷情況行不到半年葉輪便積垢嚴重,打氣量下降。因此,下,保持一定量的產(chǎn)品輸出,盡可能優(yōu)化精餾工況,每年至少清垢2次,縮短了機組的運行周期。新改造的LDMK-490K1型低壓脈沖空氣過濾器具備如以最大限度地提高氧氣純度。下特點。5改進效果(1)過濾材料為500g/m2防油防水滌綸針刺氈,除塵效率達到98%以上,并能有效地除去亞微米1運行數(shù)據(jù)對比級灰塵,延緩和阻止了空透葉輪積垢嚴重的現(xiàn)象。改進措施實施前后運行數(shù)據(jù)見表9和表10。(2)空氣流道順暢斷面流速適宜過濾速度52運行效果分析為204m/min,可以保證包括濾袋阻力在內(nèi)的設(shè)備(1)實際T業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗已經(jīng)證實,當(dāng)氧純度在總阻力不超過1200Pa(其中濾袋阻力700)。新98.234%,循環(huán)氣放空量在1107.89mhn時,有啟用的過濾器阻力低于600Pa,從而減少了空透的44.56m3/h的Ar組分存在積累在合成系統(tǒng)中。吸入阻力,降低了空透的功率損失。濾袋上口采用表9改進措施實施前氨合成系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)及產(chǎn)量彈性咬口密封結(jié)構(gòu),確保了花板上下的氣密性。時間(2純度水煤氣中精制氣量合成系統(tǒng)吹除氣產(chǎn)量199504-14%Ar含量%/m3h-4壓力/MPa嫩/m3/th(3)根據(jù)使用環(huán)境,設(shè)計采用高于地坪15m左0:0098.50.043199028.3011.3右的吸風(fēng)井,吸入質(zhì)量較好的潔凈原料空氣,以減1:0099.00.023255727.9011.5少不利于制氧的有害氣體和灰塵。2:0099.40分析不出)3339427.5011.8(4)連續(xù)操作型脈沖噴吹清灰袋濾器,采用低30.0132551阻力的SYKI89型淹沒式脈沖閥,噴吹氣源用量20m3/h,壓力為0.3MPa,實現(xiàn)了低壓節(jié)能噴吹。閥片H中國煤化工CNMHG的壽命由傳統(tǒng)高阻力脈沖閥的1年左右提高到2年6:00980.8531990289以上,采用CMOS電路脈沖控制儀,清灰周期為29790.93317078:0097.50.953190030.140min/cyc,操作方便,從而保證空分設(shè)備所要求的第4期張繼臻等水煤漿氣化中氬對氨合成系統(tǒng)的影響13表10改進措施實施后運行數(shù)據(jù)及產(chǎn)量產(chǎn)量在11.8th時,合成塔壓力上升很快,直時間O2純度水煤氣中精制氣量合成系統(tǒng)吹除氣產(chǎn)量至超過設(shè)計壓力,合成放空量增大,直至放空閥全0012-28%A含量/%/m3h1壓力/MPa量/m3/h開,甚至造成合成氨系統(tǒng)減量生產(chǎn)。大量放空循環(huán)0:0099.80.23618931.220014.0氣,又造成H2和N2原料氣的浪費,產(chǎn)量大幅度降低。1:0099.80.23670631.35514.I(2)當(dāng)氧純度大于99.5%時,精制氣帶入的2:0099.90.23650831.3013.2與液氨溶解帶出的Ar和放空循環(huán)氣帶出的Ar達到平衡,不存在Ar的積累現(xiàn)象,合成塔可處理的4:0099.80.23600931.0精制氣量為39000m3/h,小時產(chǎn)量達到14t,循環(huán)99.70.13600231,0014.3氣CH4體積分數(shù)≤12%。精制氣CH4在0.6%左6:0099.80.23773031.22014.0右時,循環(huán)氣不需要放空,系統(tǒng)壓力只要維持在7:0099.80.23688331.06014.031.49MPa就能保持穩(wěn)定生產(chǎn)(3)當(dāng)氧氣純度再提高時,只要前工序負荷允8:009980.23693231.21614.2許,脫碳指標在0.3%以下的優(yōu)化狀態(tài)下,合成塔負9:0099.90.23732431.0014.0荷還可以增加。目前該裝置的最高小時產(chǎn)量達到10:0099.80.23610231.03014.014.85t,班產(chǎn)、口產(chǎn)、周產(chǎn)和月產(chǎn)分別達到118.19、11:0099.80.23562431.39013.3346.582373.33和10196.52t的良好運行狀態(tài)。2:0099.80.23692431.09614.04)在 Texaco水煤漿氣化制合成氣,NHD脫硫脫碳的工藝過程中,空分氧純度必須保持在大于14:0099.8.23625031.03314.0995%,以提高氣化效率和氨合成速率,使氨系統(tǒng)在優(yōu)化狀態(tài)下運行。提髙產(chǎn)量,降低消耗,獲得最16009.80.23654631331013.2大化效益,是保持d200mm兩軸一徑氨合成塔穩(wěn)23625831.834014.0產(chǎn)、高產(chǎn),達到并超過期望設(shè)計負荷的前提條件。改18:0099.90.13698731.040013.0進措施實施后,合成塔已超過所期望的設(shè)計生產(chǎn)能力19:0099.80.23699931.237014.0參考文獻[1]梅安華,等小合成氨廠工藝技術(shù)與設(shè)計手冊[Mj,下冊北京20:0099.80.23425031.446013.1化學(xué)工業(yè)出版社,199521:0099.80.23769731.330013.6[2]陳丘平.無機化工工藝學(xué)(…)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,22:0099.70.23712331.232013.9[4]于遵宏,等.大型合成氨廠工藝過程分析M].北京:中國石化23:0099.80.23723431033014.0出版社,1993注:(1)02純度指大空分氧純度。(2)水煤氣中A指氣化分析[5]駱文敏氮肥上藝設(shè)計于冊[M北京:化學(xué)工業(yè)出版社1989室分析水煤氣中的Ar。(3)精制氣量指去合成塔的精制氣量。收稿日期:200-03-01WAA化肥產(chǎn)量成為預(yù)測中國經(jīng)濟走勢的先行指標2007年3月18日香港《南華早報》登載了作者雅各布·萊本盧的5個預(yù)測因素分別是化肥產(chǎn)量、臺灣出冂訂單、集裝箱運輸量塔夫特撰寫的題為“預(yù)測經(jīng)濟增長的充分依據(jù)的文章,現(xiàn)摘編如下,幅、摩天大樓高度和供應(yīng)商交貨時間。化肥產(chǎn)量列為其首。與用于很少有中國問題專家在試圖預(yù)測中國經(jīng)濟走勢時會關(guān)注化肥生產(chǎn)的許多原材料樣,從化肥產(chǎn)量的變化中可以看出農(nóng)民對經(jīng)濟問題,其實化肥產(chǎn)敏是中國工業(yè)生產(chǎn)一個非常好的預(yù)測因素。經(jīng)合走勢的看法。經(jīng)合組織在2006年的研究報告中指出,在過去大約組織在選定一個指數(shù)來預(yù)測中國經(jīng)濟的變化時,化肥成為這個國際25年時間里,化肥產(chǎn)量在反映工業(yè)周期變化方面有著幾近完美的紀機構(gòu)所使用的6項統(tǒng)計數(shù)字之一。文章指出,經(jīng)濟學(xué)家已把化肥產(chǎn)錄。更中國煤化工間的時間”為5個月以很量作為先行指標。什么是先行指行?先行指標是用于預(yù)測經(jīng)濟變CNMHO個指標與其他許多指標化的統(tǒng)計數(shù)字。為了確定先行指標,預(yù)測者回過頭去尋找足夠“領(lǐng)相比的優(yōu)勢在于,化肥產(chǎn)量是以噸為單位來計算的數(shù)字,而不是以先”的數(shù)字,以說明這些數(shù)字可先于經(jīng)濟其他部分發(fā)生變化貨幣來計算,具有較好的真實性。中國2006年12月化肥產(chǎn)量比上一銀行經(jīng)濟學(xué)家長期追求的一個目標就是找到先行指標。要找年同期增長23.6%,這是自204年11月以來最大的增幅合適的預(yù)測因素是非常困難的,為尋找預(yù)測中國經(jīng)濟走勢而選擇(馮元琦供稿)
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